发明内容
本发明要解决的技术问题:废水中氯离子的现有去除方法操作复杂,并且所用原料成本高,高昂的运行成本让大多数企业难以承受;现有除铊技术,不具除氯功能,使得脱氯除铊难以通过一套高效的工业废水净化处理工艺实现。
针对上述废水脱氯除铊技术存在的技术缺陷与不足,通过发明人的深入研究与实践,本发明提供一种高效、操作简便、原料廉价易得,且稳定性强的同步脱氯除铊技术。本发明采用成本廉价的D301阴离子交换树脂、常规酸碱试剂、双氧水、还原性铁粉(零价铁)、硫化钠与聚丙烯酰胺等常见材料与药剂,通过一系列简单的组合与操作进行树脂预处理及阴离子转型及氧化沉淀反应,实现了去除工业废水中铊与高浓度氯离子的有效净化处理。
具体而言,这种高氯含铊废水的净化处理方法,可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,其包括如下步骤:
1)预处理D301阴离子交换树脂,密封备用;
2)向待净化处理的高氯含铊废水中投加氧化剂;
3)将已氧化的高氯含铊废水通入装填有预处理后的D301阴离子交换树脂的离子交换柱中,过柱脱氯除铊,得到初步净化水;
4)向初步净化水中投加还原性铁粉,待反应3~4 h后,投加熟石灰调pH至11.0~12.0,再投加硫化钠沉淀残余的铊,并加入絮凝剂助凝,过滤沉淀得到处理出水。
进一步地,所述D301阴离子交换树脂的预处理方法为:依次使用蒸馏水或自来水、硫酸钠溶液、蒸馏水或自来水作为清洗液对D301阴离子交换树脂进行清洗20~30 min,实现D301阴离子交换树脂的预处理和可交换阴离子向更高效的硫酸根转型;所述清洗液的用量以湿树脂计,均为8 L/kg。
作为本发明技术方案的优选实施方式之一,所述硫酸钠溶液用蒸馏水或自来水配制,浓度为1.0~1.5 mol/L。
作为本发明技术方案的优选实施方式之一,所述氧化剂选用双氧水,按体积比,双氧水的投加量为2~10‰,双氧水氧化时间为15 min。
作为本发明技术方案的优选实施方式之一,所述还原性铁粉的投加量为0.3%(g/mL),硫化钠的投加量为0.25~1.0 g/L。
作为本发明技术方案的优选实施方式之一,所述絮凝剂选用聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的投加量为2~4%(g/L)。
作为本发明技术方案的优选实施方式之一,所述D301阴离子交换树脂的用量,以湿树脂/氯离子计,为7.0~14.0 g/g。经实验验证,采用本发明方法处理高氯含铊废水,D301阴离子交换树脂的用量依据废水中待净化离子的量而定,优选地,以湿树脂/氯离子计,D301阴离子交换树脂的用量为7.0~14.0 g/g。
另一方面,本发明还给出了上述高氯含铊废水的净化处理方法在废水净化上的应用。
作为所述应用的实施方式之一,其可用于处理氯离子含量达35000 mg/L及含铊达6 mg/L以上的工业废水。
与现有技术相比,本发明所述高氯含铊废水的净化处理方法的有益效果或优点主要体现在以下方面:
(1)本发明所用材料与药品试剂包括D301阴离子交换树脂、常规酸碱试剂、双氧水、还原性铁粉(零价铁)、硫化钠、聚丙烯酰胺等,廉价易得,降低了工业废水处理的物料成本。
(2)本发明所述方法操作步骤简单,推广性较强,运行成本较低。
(3)本发明可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,对同时含有高浓度氯离子与铊元素的工业废水处理具有重要的实际应用价值。本发明尤其适用于去除工业废水中的高浓度氯离子与重金属铊等元素,降低出水氯离子含量,并使铊元素达标排放。采用本发明所述方法净化处理氯离子含量达35000 mg/L及含铊达6 mg/L以上的工业废水,除氯效果达80%以上,使出水铊含量达到2.0 µg/L以下。
以下将结合实施例对本发明做进一步详细阐述。
具体实施方式
实施例1
南方某锌业加工厂未经处理的废水,经测定,氯离子含量达46250 mg/L,同时废水中铊含量达6.6 mg/L。根据工业废水排放要求,必须同时进行妥善的脱氯除铊处理才能将废水排放。本实施例对该加工厂的上述废水中的铊与高浓度氯离子进行净化处理。
本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,包括如下步骤:
1)取市售D301阴离子交换树脂10 g填充入离子交换柱内,所用离子交换柱的内径12 mm×高200 mm;依次使用蒸馏水、1.0 mol/L硫酸钠溶液及蒸馏水对D301阴离子交换树脂清洗30min。以水或溶液/湿树脂计算,所用蒸馏水、1.0 mol/L硫酸钠溶液及蒸馏水的体积均为8 L/kg。所述硫酸钠溶液用蒸馏水配制。
2)向待净化处理的高氯含铊废水中投加氧化剂。本步骤所用的氧化剂优选为双氧水,以体积比计算,双氧水的投加量为2‰,双氧水氧化时间为15 min。
3)将已氧化的高氯含铊废水通入装填有预处理后的D301阴离子交换树脂的离子交换柱中,过柱脱氯除铊,得到初步净化水。本实施例处理高氯含铊废水体积为20 mL。
4)初步净化水中投加还原性铁粉,还原性铁粉的投加量以铁粉/废水计,为0.3%(g/mL),反应3 h,投加熟石灰调pH至11.0,投加硫化钠0.25 g/L(Na2S/废水)沉淀残余的铊;并加入絮凝剂聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的投加量以聚丙烯酰胺/废水计算,为2%(g/L),过滤沉淀得到处理出水。
本实施例所述D301阴离子交换树脂的用量,以湿树脂/氯离子计,为10.8 g/g。
按照本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,出水氯离子浓度为670 mg/L,铊浓度0.8 µg/L。
实施例2
本实施例的待净化处理的高氯含铊废水同实施例1,为南方某锌业加工厂未经处理的废水,氯离子含量达46250 mg/L,同时废水中铊含量达6.6 mg/L,必须同时进行妥善的脱氯除铊处理才能将废水排放。
本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,其包括如下步骤:
1)取市售D301阴离子交换树脂10 g填充入离子交换柱内,所用离子交换柱的内径12 mm×高200 mm;依次使用蒸馏水、1.2 mol/L硫酸钠溶液及蒸馏水对D301阴离子交换树脂清洗20min。以水或溶液/湿树脂计算,所用蒸馏水、1.2 mol/L硫酸钠溶液及蒸馏水的体积均为8 L/kg。所述硫酸钠溶液用蒸馏水配制。
2)向待净化处理的高氯含铊废水中投加氧化剂。本步骤所用的氧化剂优选为双氧水,以体积比计算,双氧水的投加量为5‰,双氧水氧化时间为15 min。
3)将已氧化的高氯含铊废水通入装填有预处理后的D301阴离子交换树脂的离子交换柱中,过柱脱氯除铊,得到初步净化水。本实施例处理高氯含铊废水体积为25 mL。
4)初步净化水中投加还原性铁粉,还原性铁粉的投加量以铁粉/废水计,为0.3%(g/mL),反应4 h,投加熟石灰调pH至11.0,投加硫化钠0.5 g/L(Na2S/废水)沉淀残余的铊;并加入絮凝剂聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的投加量以聚丙烯酰胺/废水计算,为3%(g/L),过滤沉淀得到处理出水。
本实施例所述D301阴离子交换树脂的用量,以湿树脂/氯离子计,为8.6 g/g。
按照本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,出水氯离子浓度为1750 mg/L,铊浓度1.7 µg/L。
实施例3
本实施例的待净化处理的高氯含铊废水同实施例1,为南方某锌业加工厂未经处理的废水,氯离子含量达46250 mg/L,同时废水中铊含量达6.6 mg/L,必须同时进行妥善的脱氯除铊处理才能将废水排放。
本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,其包括如下步骤:
1)取市售D301阴离子交换树脂10 g填充入离子交换柱内,所用离子交换柱的内径12 mm×高200 mm;依次使用蒸馏水、1.5 mol/L硫酸钠溶液及蒸馏水对D301阴离子交换树脂清洗30min。以水或溶液/湿树脂计算,所用蒸馏水、1.5 mol/L硫酸钠溶液及蒸馏水的体积均为8 L/kg。所述硫酸钠溶液用蒸馏水配制。
2)向待净化处理的高氯含铊废水中投加氧化剂。本步骤所用的氧化剂优选为双氧水,以体积比计算,双氧水的投加量为10‰,双氧水氧化时间为15 min。
3)将已氧化的高氯含铊废水通入装填有预处理后的D301阴离子交换树脂的离子交换柱中,过柱脱氯除铊,得到初步净化水。本实施例处理高氯含铊废水体积为30 mL。
4)初步净化水中投加还原性铁粉,还原性铁粉的投加量以铁粉/废水计,为0.3%(g/mL),反应3 h,投加熟石灰调pH至12.0,投加硫化钠1.0 g/L(Na2S/废水)沉淀残余的铊;并加入絮凝剂聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的投加量以聚丙烯酰胺/废水计算,为4%(g/L),过滤沉淀得到处理出水。
本实施例所述D301阴离子交换树脂的用量,以湿树脂/氯离子计,为7.2 g/g。
按照本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,出水氯离子浓度为2170 mg/L,铊浓度0.9 µg/L。
实施例4
本实施例的待净化处理的高氯含铊废水同实施例1,为南方某锌业加工厂未经处理的废水,氯离子含量达46250 mg/L,同时废水中铊含量达6.6 mg/L,必须同时进行妥善的脱氯除铊处理才能将废水排放。
本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,其包括如下步骤:
1)取市售D301阴离子交换树脂10 g填充入离子交换柱内,所用离子交换柱的内径12 mm×高200 mm;依次使用自来水、1.0 mol/L硫酸钠溶液及自来水对D301阴离子交换树脂清洗30min。以水或溶液/湿树脂计算,所用自来水、1.0 mol/L硫酸钠溶液及自来水的体积均为8 L/kg。所述硫酸钠溶液用自来水配制。
2)向待净化处理的高氯含铊废水中投加氧化剂。本步骤所用的氧化剂优选为双氧水,以体积比计算,双氧水的投加量为5‰,双氧水氧化时间为15 min。
3)将已氧化的高氯含铊废水通入装填有预处理后的D301阴离子交换树脂的离子交换柱中,过柱脱氯除铊,得到初步净化水。本实施例处理高氯含铊废水体积为20 mL。
4)初步净化水中投加还原性铁粉,还原性铁粉的投加量以铁粉/废水计,为0.3%(g/mL),反应3 h,投加熟石灰调pH至11.0,投加硫化钠0.25 g/L(Na2S/废水)沉淀残余的铊;并加入絮凝剂聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的投加量以聚丙烯酰胺/废水计算,为2%(g/L),过滤沉淀得到处理出水。
本实施例所述D301阴离子交换树脂的用量,以湿树脂/氯离子计,为10.8 g/g。
按照本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,出水氯离子浓度为2050 mg/L,铊浓度1.8 µg/L。通过本实施例可以说明,使用自来水预处理D301阴离子交换树脂也具有优秀的脱氯除铊效果。
实施例5
本实施例的待净化处理的高氯含铊废水为模拟废水,投加氯化钠使氯离子含量达46150 mg/L,添加硝酸亚铊使废水中铊含量达10.2 mg/L。
本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,其包括如下步骤:
1)取市售D301阴离子交换树脂10 g填充入离子交换柱内,所用离子交换柱的内径12 mm×高200 mm;依次使用自来水、1.0 mol/L硫酸钠溶液及自来水对D301阴离子交换树脂清洗30min。以水或溶液/湿树脂计算,所用自来水、1.0 mol/L硫酸钠溶液及自来水的体积均为8 L/kg。所述硫酸钠溶液用自来水配制。
2)向待净化处理的高氯含铊废水中投加氧化剂。本步骤所用的氧化剂优选为双氧水,以体积比计算,双氧水的投加量为5‰,双氧水氧化时间为15 min。
3)将已氧化的高氯含铊废水通入装填有预处理后的D301阴离子交换树脂的离子交换柱中,过柱脱氯除铊,得到初步净化水。本实施例处理高氯含铊废水体积为20 mL。
4)初步净化水中投加还原性铁粉,还原性铁粉的投加量以铁粉/废水计,为0.3%(g/mL),反应3 h,投加熟石灰调pH至11.0,投加硫化钠0.25 g/L(Na2S/废水)沉淀残余的铊;并加入絮凝剂聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的投加量以聚丙烯酰胺/废水计算,为2%(g/L),过滤沉淀得到处理出水。
本实施例所述D301阴离子交换树脂的用量,以湿树脂/氯离子计,为10.8 g/g。
按照本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,出水氯离子浓度为6680 mg/L,铊浓度1.5 µg/L。通过本实施例可以说明,使用自来水预处理D301阴离子交换树脂也具有优秀的脱氯除铊效果。
实施例6
本实施例的待净化处理的高氯含铊废水同实施例5。
本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,包括如下步骤:
1)取市售D301阴离子交换树脂10 g填充入离子交换柱内,所用离子交换柱的内径12 mm×高200 mm;依次使用蒸馏水、1.5 mol/L硫酸钠溶液及蒸馏水对D301阴离子交换树脂清洗30min。以水或溶液/湿树脂计算,所用自来水、1.5 mol/L硫酸钠溶液及自来水的体积均为8 L/kg。所述硫酸钠溶液用蒸馏水配制。
2)向待净化处理的高氯含铊废水中投加氧化剂。本步骤所用的氧化剂优选为双氧水,以体积比计算,双氧水的投加量为5‰,双氧水氧化时间为15 min。
3)将已氧化的高氯含铊废水通入装填有预处理后的D301阴离子交换树脂的离子交换柱中,过柱脱氯除铊,得到初步净化水。本实施例处理高氯含铊废水体积为25 mL。
4)初步净化水中投加还原性铁粉,还原性铁粉的投加量以铁粉/废水计,为0.3%(g/mL),反应4 h,投加熟石灰调pH至11.0,投加硫化钠0.5 g/L(Na2S/废水)沉淀残余的铊;并加入絮凝剂聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的投加量以聚丙烯酰胺/废水计算,为3%(g/L),过滤沉淀得到处理出水。
本实施例所述D301阴离子交换树脂的用量,以湿树脂/氯离子计,为8.6 g/g。
按照本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,出水氯离子浓度为7680 mg/L,铊浓度1.6 µg/L。
实施例7
本实施例的待净化处理的高氯含铊废水同实施例5。
本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,可同步去除废水中铊与高浓度氯离子,其包括如下步骤:
1)取市售D301阴离子交换树脂10 g填充入离子交换柱内,所用离子交换柱的内径12 mm×高200 mm;依次使用蒸馏水、1.5 mol/L硫酸钠溶液及蒸馏水对D301阴离子交换树脂清洗30min。以水或溶液/湿树脂计算,所用自来水、1.5 mol/L硫酸钠溶液及自来水的体积均为8 L/kg。所述硫酸钠溶液用蒸馏水配制。
2)向待净化处理的高氯含铊废水中投加氧化剂。本步骤所用的氧化剂优选为双氧水,以体积比计算,双氧水的投加量为10‰,双氧水氧化时间为15 min。
3)将已氧化的高氯含铊废水通入装填有预处理后的D301阴离子交换树脂的离子交换柱中,过柱脱氯除铊,得到初步净化水。待处理高氯含铊废水体积为20 mL。
4)初步净化水中投加还原性铁粉,还原性铁粉的投加量以铁粉/废水计,为0.3%(g/mL),反应4 h,投加熟石灰调pH至12.0,投加硫化钠1.0 g/L(Na2S/废水)沉淀残余的铊;并加入絮凝剂聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺的投加量以聚丙烯酰胺/废水计算,为4%(g/L),过滤沉淀得到处理出水。
本实施例所述D301阴离子交换树脂的用量,以湿树脂/氯离子计,为10.8 g/g。
按照本实施例的高氯含铊废水的净化处理方法,出水氯离子浓度为7080 mg/L,铊浓度1.1 µg/L。
上面结合实施例对本发明做了进一步的叙述,但本发明并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。