JPH04214810A - 溶銑処理方法 - Google Patents
溶銑処理方法Info
- Publication number
- JPH04214810A JPH04214810A JP41067890A JP41067890A JPH04214810A JP H04214810 A JPH04214810 A JP H04214810A JP 41067890 A JP41067890 A JP 41067890A JP 41067890 A JP41067890 A JP 41067890A JP H04214810 A JPH04214810 A JP H04214810A
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- JP
- Japan
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- slag
- hot metal
- treatment
- molten iron
- desiliconization
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
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- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、溶銑処理方法、特に転
炉製鋼における溶銑の脱珪処理方法に関する。
炉製鋼における溶銑の脱珪処理方法に関する。
【0002】
【従来の技術】溶銑から溶鋼を製造する段階において、
溶銑脱燐および転炉精錬を実施する際、例えば生石灰な
どの造滓剤の使用量を低減するには、被処理溶銑の珪素
含有量を0.30重量%以下にまで予備脱珪処理するこ
とが必要である。いわゆる脱珪処理方法である。これま
でにも脱珪処理方法としては多くの提案がなされている
が、そのうち迅速処理と熱的自由度拡大を目的とした方
法の代表例としては、特公昭62−38407 号公報
記載の方法がある。この方法は溶銑の予備脱珪処理に際
し、目標脱珪量に対して特定割合の石灰を溶銑表面に添
加し、ハードブローの酸素上吹きと共に底吹きガスで溶
銑を撹拌する方法であり、C 、Mn、Feの酸化損失
を少なくしつつ珪素を効率良く除去しようとする方法で
ある。
溶銑脱燐および転炉精錬を実施する際、例えば生石灰な
どの造滓剤の使用量を低減するには、被処理溶銑の珪素
含有量を0.30重量%以下にまで予備脱珪処理するこ
とが必要である。いわゆる脱珪処理方法である。これま
でにも脱珪処理方法としては多くの提案がなされている
が、そのうち迅速処理と熱的自由度拡大を目的とした方
法の代表例としては、特公昭62−38407 号公報
記載の方法がある。この方法は溶銑の予備脱珪処理に際
し、目標脱珪量に対して特定割合の石灰を溶銑表面に添
加し、ハードブローの酸素上吹きと共に底吹きガスで溶
銑を撹拌する方法であり、C 、Mn、Feの酸化損失
を少なくしつつ珪素を効率良く除去しようとする方法で
ある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かかる
従来技術では、復燐が避けられず、その改善が求められ
ている。ところで、これまでにも復燐を阻止するために
CaO の配合量を増加させることは試みられてきた。 しかし、そのようにCaO の配合量を多くすると今度
はスラグ泡立ちによるスロッピング現象の発生が避けら
れず、特に塩基度がほぼ1.6 程度でスロッピング現
象は顕著になることが知られている。このようにスロッ
ピングが起こると、溶銑の歩留まり低下をもたらし、ま
た流出した溶銑による設備損傷をもたらすことが知られ
ている。したがって、脱珪処理に際して、そのようなス
ロッピング現象を抑制するには、造滓剤(生石灰) の
使用量を低減させるとともにスラグ塩基度を1.2 以
下へ制御するというように復燐防止とは相反する手段を
講じなければならず、両立は困難と考えられてきた。
従来技術では、復燐が避けられず、その改善が求められ
ている。ところで、これまでにも復燐を阻止するために
CaO の配合量を増加させることは試みられてきた。 しかし、そのようにCaO の配合量を多くすると今度
はスラグ泡立ちによるスロッピング現象の発生が避けら
れず、特に塩基度がほぼ1.6 程度でスロッピング現
象は顕著になることが知られている。このようにスロッ
ピングが起こると、溶銑の歩留まり低下をもたらし、ま
た流出した溶銑による設備損傷をもたらすことが知られ
ている。したがって、脱珪処理に際して、そのようなス
ロッピング現象を抑制するには、造滓剤(生石灰) の
使用量を低減させるとともにスラグ塩基度を1.2 以
下へ制御するというように復燐防止とは相反する手段を
講じなければならず、両立は困難と考えられてきた。
【0004】一方、スラグ塩基度を0.8 以下に低下
した場合、スラグの流動性が低下することにより処理後
の排滓が困難となるという問題が生じる。しかも、通常
溶銑の脱珪処理は1450℃以下で行われ、そのような
溶銑処理温度では、生石灰の滓化に長時間を要するなど
、処理能率の問題もあった。ここに、本発明の一般的目
的は、迅速で熱的自由度の拡大が可能な溶銑の脱珪処理
方法を提供することである。本発明の具体的目的は、ス
ロッピング抑制とスラグ滓化の促進、さらには脱珪処理
時の溶銑P濃度上昇抑制、加えて脱珪処理後の排滓を容
易にすることを同時に満足させる溶銑の脱珪処理方法を
提供することである。
した場合、スラグの流動性が低下することにより処理後
の排滓が困難となるという問題が生じる。しかも、通常
溶銑の脱珪処理は1450℃以下で行われ、そのような
溶銑処理温度では、生石灰の滓化に長時間を要するなど
、処理能率の問題もあった。ここに、本発明の一般的目
的は、迅速で熱的自由度の拡大が可能な溶銑の脱珪処理
方法を提供することである。本発明の具体的目的は、ス
ロッピング抑制とスラグ滓化の促進、さらには脱珪処理
時の溶銑P濃度上昇抑制、加えて脱珪処理後の排滓を容
易にすることを同時に満足させる溶銑の脱珪処理方法を
提供することである。
【0005】
【課題を解決するための手段】かかる目的を達成すべく
種々検討を重ねた結果、造滓剤の改善によってかかる目
的達成を図ることに着目し、多くのものを検討したとこ
ろ、転炉滓、すなわち予めトーピードもしくは上底吹き
転炉型の処理容器で行われる溶銑脱燐工程によって得ら
れる脱燐溶銑を、次に脱炭炉にて脱炭ならびに仕上げ脱
燐する際に発生する転炉滓を主成分とする造滓剤が適切
であることを知り、本発明を完成した。
種々検討を重ねた結果、造滓剤の改善によってかかる目
的達成を図ることに着目し、多くのものを検討したとこ
ろ、転炉滓、すなわち予めトーピードもしくは上底吹き
転炉型の処理容器で行われる溶銑脱燐工程によって得ら
れる脱燐溶銑を、次に脱炭炉にて脱炭ならびに仕上げ脱
燐する際に発生する転炉滓を主成分とする造滓剤が適切
であることを知り、本発明を完成した。
【0006】なお、上記溶銑脱燐工程にあって溶銑の脱
燐に際して生成する燐含有量1.5 %以上の溶滓は上
記生石灰の代替とならない。よって、本発明は、上吹き
ノズルから気体酸素と固体酸素源とを供給しながら底吹
きガスで溶銑を撹拌しながら脱珪処理する溶銑処理方法
であって、脱燐溶銑を脱炭および仕上げ脱燐する際に発
生する転炉滓を主成分とした造滓剤を前記溶銑に添加す
ることを特徴とする方法である。好ましくは、脱珪後の
スラグ塩基度が0.8 〜1.2 となるように前記造
滓剤の添加量を調整すれば、スロッピングは一層効果的
に防止できる。ここに、転炉滓を「主成分」とするとは
、一般的には重量%で50%以上を転炉滓が占めるとの
意であり、好ましくは脱珪後のスラグ塩基度が0.8
〜1.2 となるような量だけCaO を配合するとと
もに転炉滓が50%以上を占めるとの意である。
燐に際して生成する燐含有量1.5 %以上の溶滓は上
記生石灰の代替とならない。よって、本発明は、上吹き
ノズルから気体酸素と固体酸素源とを供給しながら底吹
きガスで溶銑を撹拌しながら脱珪処理する溶銑処理方法
であって、脱燐溶銑を脱炭および仕上げ脱燐する際に発
生する転炉滓を主成分とした造滓剤を前記溶銑に添加す
ることを特徴とする方法である。好ましくは、脱珪後の
スラグ塩基度が0.8 〜1.2 となるように前記造
滓剤の添加量を調整すれば、スロッピングは一層効果的
に防止できる。ここに、転炉滓を「主成分」とするとは
、一般的には重量%で50%以上を転炉滓が占めるとの
意であり、好ましくは脱珪後のスラグ塩基度が0.8
〜1.2 となるような量だけCaO を配合するとと
もに転炉滓が50%以上を占めるとの意である。
【0007】
【作用】次に、添付図面を参照しながら、本発明をさら
に具体的に説明する。第1図は、本発明の処理工程を示
す流れ図である。図中、上底吹き転炉または類似の吹錬
容器を脱珪炉1として用い、上吹きノズル6からの気体
酸素と鉄鉱石など固体酸素源7とを、溶銑3に供給しな
がら、アルゴンガス、窒素ガスなどの底吹きノズル5か
らの底吹きガスで溶銑3を撹拌して脱珪処理する。
に具体的に説明する。第1図は、本発明の処理工程を示
す流れ図である。図中、上底吹き転炉または類似の吹錬
容器を脱珪炉1として用い、上吹きノズル6からの気体
酸素と鉄鉱石など固体酸素源7とを、溶銑3に供給しな
がら、アルゴンガス、窒素ガスなどの底吹きノズル5か
らの底吹きガスで溶銑3を撹拌して脱珪処理する。
【0008】本発明によれば、このとき使用する造滓剤
は転炉滓を主成分とするものであって、スロッピング抑
制と造滓剤使用量の低減、スラグ滓化促進、さらには脱
珪処理時の溶銑P 濃度の上昇抑制を同時に満足させる
ために添加するものである。かかる転炉滓は、予めトー
ピード8もしくは上底吹き転炉型の吹錬容器9などの溶
銑脱燐工程にて得られた脱燐溶銑を、図中矢印で示すよ
うに脱炭炉2に供給してこの脱炭炉2にて上吹きランス
6からの酸素および底吹きノズル5からの底吹きガスの
作用によって脱炭並びに仕上げ脱燐を行い、その際に発
生するのが転炉滓4である。このような転炉滓4は一般
にP2O5含有量=0.6 〜1.0 %であって、代
表組成は次の表1の通りである。CaO はほぼ50%
含有されている。
は転炉滓を主成分とするものであって、スロッピング抑
制と造滓剤使用量の低減、スラグ滓化促進、さらには脱
珪処理時の溶銑P 濃度の上昇抑制を同時に満足させる
ために添加するものである。かかる転炉滓は、予めトー
ピード8もしくは上底吹き転炉型の吹錬容器9などの溶
銑脱燐工程にて得られた脱燐溶銑を、図中矢印で示すよ
うに脱炭炉2に供給してこの脱炭炉2にて上吹きランス
6からの酸素および底吹きノズル5からの底吹きガスの
作用によって脱炭並びに仕上げ脱燐を行い、その際に発
生するのが転炉滓4である。このような転炉滓4は一般
にP2O5含有量=0.6 〜1.0 %であって、代
表組成は次の表1の通りである。CaO はほぼ50%
含有されている。
【0009】
【表1】
【0010】本発明においてかかる転炉滓を造滓剤とし
て使用する理由は、造滓剤費用の低減および低塩基度域
での滓化促進である。転炉滓を主成分とする造滓剤の量
は特に制限はないが、好ましくは、かかる造滓剤の添加
量は脱珪炉1における脱珪後のスラグ4’の塩基度が一
般には1.2 以下、好ましくは0.8 〜1.2 に
なるように調整する。次に、本発明をその実施例によっ
てさらに具体的に説明する。
て使用する理由は、造滓剤費用の低減および低塩基度域
での滓化促進である。転炉滓を主成分とする造滓剤の量
は特に制限はないが、好ましくは、かかる造滓剤の添加
量は脱珪炉1における脱珪後のスラグ4’の塩基度が一
般には1.2 以下、好ましくは0.8 〜1.2 に
なるように調整する。次に、本発明をその実施例によっ
てさらに具体的に説明する。
【0011】
【実施例】本例は図1の装置を使用して溶銑の脱珪処理
を行った。まず、トーピード8より払い出した後、注銑
鍋( 図示せず) にて脱硫した表2の上段に示される
如き成分組成の溶銑250 トンを脱珪炉として使用す
る上底吹き複合吹錬転炉1に注銑し、脱珪処理に供した
。一方、これと同様形式の脱炭炉2で発生した転炉滓を
主成分とする造滓剤を用意した。つまり予め同様形式の
脱燐炉9で脱燐された溶銑を脱炭炉2にて脱炭する時発
生する転炉滓4を冷却・凝固させて直径100mm 以
下の塊に破砕したものを25kg/t、生石灰10kg
/t、軽焼ドロマイト5kg/t とを混合して造滓剤
として用い、これを脱珪炉1において30mm以下の粒
径をもつ鉄鉱石を30kg/tとともに溶銑に添加して
、酸素ガスの上吹きおよびアルゴンガスの底吹きを併用
して9 分間の脱珪処理を行った。なお、使用した脱珪
炉は、上述の様にいずれも炉底よりガス吹き込み撹拌が
可能な250 トン上下両吹き複合吹錬転炉であって、
表3に示すような操業条件が採用された。その結果、表
2の下段に示される成分組成の溶銑が得られた。
を行った。まず、トーピード8より払い出した後、注銑
鍋( 図示せず) にて脱硫した表2の上段に示される
如き成分組成の溶銑250 トンを脱珪炉として使用す
る上底吹き複合吹錬転炉1に注銑し、脱珪処理に供した
。一方、これと同様形式の脱炭炉2で発生した転炉滓を
主成分とする造滓剤を用意した。つまり予め同様形式の
脱燐炉9で脱燐された溶銑を脱炭炉2にて脱炭する時発
生する転炉滓4を冷却・凝固させて直径100mm 以
下の塊に破砕したものを25kg/t、生石灰10kg
/t、軽焼ドロマイト5kg/t とを混合して造滓剤
として用い、これを脱珪炉1において30mm以下の粒
径をもつ鉄鉱石を30kg/tとともに溶銑に添加して
、酸素ガスの上吹きおよびアルゴンガスの底吹きを併用
して9 分間の脱珪処理を行った。なお、使用した脱珪
炉は、上述の様にいずれも炉底よりガス吹き込み撹拌が
可能な250 トン上下両吹き複合吹錬転炉であって、
表3に示すような操業条件が採用された。その結果、表
2の下段に示される成分組成の溶銑が得られた。
【0012】
【表2】
【0013】
【表3】
【0014】得れたスラグの塩基度は約 0.8であり
、表2に示すように燐濃度の変化は実質上見られず、ま
たスロッピングは生じなかった。次に、上記の条件およ
び要領で何回かの脱珪処理を繰り返したところ、図2お
よび図3の結果を得た。なお、図3における従来法は転
炉滓を使用せず生石灰を主に造滓剤として使用した例で
あった。これらの結果からも分かるように、3 〜10
分間の脱珪処理によって0.5 %以下への脱珪が可能
となり、その際の復燐も0.010 %以下に抑えるこ
とができ、さらに生石灰を主に造滓剤として使用した従
来法と比較して石灰使用量もほぼ1/2 に減少した。
、表2に示すように燐濃度の変化は実質上見られず、ま
たスロッピングは生じなかった。次に、上記の条件およ
び要領で何回かの脱珪処理を繰り返したところ、図2お
よび図3の結果を得た。なお、図3における従来法は転
炉滓を使用せず生石灰を主に造滓剤として使用した例で
あった。これらの結果からも分かるように、3 〜10
分間の脱珪処理によって0.5 %以下への脱珪が可能
となり、その際の復燐も0.010 %以下に抑えるこ
とができ、さらに生石灰を主に造滓剤として使用した従
来法と比較して石灰使用量もほぼ1/2 に減少した。
【0015】
【発明の効果】かくして、本発明によれば、復燐を効果
的の防止しながら造滓剤の使用量を可及的に少なくでき
、一方、生成スラグの塩基度を0.8 〜1.2 に抑
制できるなど、結果的にスラグのスロッピングを効果的
に防止できるのみならず、排滓処理も容易になるのであ
って、その実用上の価値は大きい。
的の防止しながら造滓剤の使用量を可及的に少なくでき
、一方、生成スラグの塩基度を0.8 〜1.2 に抑
制できるなど、結果的にスラグのスロッピングを効果的
に防止できるのみならず、排滓処理も容易になるのであ
って、その実用上の価値は大きい。
【図1】本発明にかかる溶銑処理方法の工程の流れ図で
ある。
ある。
【図2】実施例の結果を示すグラフである。
【図3】実施例の結果を示すグラフである。
1 脱珪炉
2 脱炭炉
3 溶銑
4 転炉滓
4’ スラグ
5 底吹きノズル
6 上吹きノズル
7 固体酸素源
Claims (2)
- 【請求項1】 上吹きノズルから気体酸素と固体酸素
源とを供給しながら底吹きガスで溶銑を撹拌しながら脱
珪処理する溶銑処理方法であって、脱燐溶銑を脱炭およ
び仕上げ脱燐する際に発生する転炉滓を主成分とした造
滓剤を前記溶銑に添加することを特徴とする方法。 - 【請求項2】 脱珪後のスラグ塩基度が0.8 〜1
.2 以下となるように前記造滓剤の添加量を調整する
請求項1記載の方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP41067890A JPH04214810A (ja) | 1990-12-14 | 1990-12-14 | 溶銑処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP41067890A JPH04214810A (ja) | 1990-12-14 | 1990-12-14 | 溶銑処理方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04214810A true JPH04214810A (ja) | 1992-08-05 |
Family
ID=18519799
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP41067890A Withdrawn JPH04214810A (ja) | 1990-12-14 | 1990-12-14 | 溶銑処理方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04214810A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011137196A (ja) * | 2009-12-28 | 2011-07-14 | Nippon Steel Corp | 溶銑の脱Si脱P処理方法 |
-
1990
- 1990-12-14 JP JP41067890A patent/JPH04214810A/ja not_active Withdrawn
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011137196A (ja) * | 2009-12-28 | 2011-07-14 | Nippon Steel Corp | 溶銑の脱Si脱P処理方法 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 19980312 |