JPH0557349B2 - - Google Patents
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- JPH0557349B2 JPH0557349B2 JP61075329A JP7532986A JPH0557349B2 JP H0557349 B2 JPH0557349 B2 JP H0557349B2 JP 61075329 A JP61075329 A JP 61075329A JP 7532986 A JP7532986 A JP 7532986A JP H0557349 B2 JPH0557349 B2 JP H0557349B2
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- blowing
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- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
Description
[産業上の利用分野]
本発明は高炭素フエロマンガン溶湯を吹錬して
中・低炭素フエロマンガンを製造する方法に関
し、詳細には脱炭の進行を2段階に分けて制御す
ることにより、Mn歩留りに悪影響を与えること
なく効率良く目標C量を達成することのできる
中・低炭素フエロマンガンの製造方法に関するも
のである。 [従来の技術] 中・低炭素フエロマンガンを製造する従来の方
法は、所謂シリサイド法と呼ばれる方法であつ
て、Fe−Mn合金に対するC及びSiの相互溶解度
を利用することによつて目標C含有量のSi−Mn
溶湯を製造し(電気炉)、これにMn鉱石等のMn
酸化物を添加してSi−Mn中のSiを酸化除去する
のが常法であつた。この方法は電気炉を使用する
ものである為電力コストの比重が高いという経済
上の問題を内包する他、上記酸化除去によつて大
量に副生するSiO2を捕足する為の塩基性酸化物
(例えばCaO)を同じく大量に使用する必要があ
り、スラグ量が過大になるという操業上の問題も
ある。しかも該スラグ中には回収対象となるほど
に多くはないけれどもそのまま投棄するには公害
発生を惹起する程度の量のMnが混入しているの
で、スラグ処理に細心の注意を払わなければなら
ないという問題も抱えている。 [発明が解決しようとする問題点] そこで特公昭57−27166号に開示されている様
な酸素ガス吹錬法、即ち高炭素フエロマンガン溶
湯を対象としてこれに酸素ガスを吹込み、酸素に
よる脱炭を利用して中・低炭素フエロマンガンに
変換するという方法が提案されている。この方法
を更に詳細に検討すると、酸素吹込みの実施に先
立つて高炭素フエロマンガンをその融点より100
℃以上高くまで加熱しておき(炉ガスジヤケツト
ノズルを使用する)、酸素の吹込みに当たつては
1900℃近い高温度に昇温させて脱炭の促進を図
り、一方酸素吹きによつて形成されるMn酸化物
は石灰および珪素合金の添加によつて還元回収す
るという構成が採られている。しかしながらMn
は沸点が比較的低く且つ蒸気圧も高いので、上記
酸化による損失だけでなく蒸発による損失を考慮
する必要があり、電力コストの代りにMn歩留り
が低いという面でコスト高を避けることができな
いと考えられている。これに対し特開昭60−
56051号では、上底吹きを併行的に実施できる様
に構成された反応容器を用い、上吹き酸素ガスに
よる脱炭を、不活性ガスの底吹きによる攪拌効果
を利用して促進し、1830℃止まりの温度で高炭素
フエロマンガンを吹錬する方法が提案されてい
る。この方法によると酸素ガスの上吹きによる脱
炭である為、高炭素領域では大きな脱炭酸素効率
(供給酸素のうち脱炭反応に費やされた酸素の割
合)を期待できるが、中炭素領域から低炭素領域
にかけては炭素拡散律速になる為脱炭酸素効率が
低下し、目標C濃度へ下る迄の吹錬時間が長くな
ると共に、その分過剰の酸素が供給されることと
なつてMnの酸化損失が増大していくという欠点
があつた。 更に特開昭60−67608号では底吹きガスの一部
を酸素ガスに変更し(残りは不活性ガスのまま)
上からと底からの酸素吹きを併用することによつ
て初期段階での脱炭を促進すると共に、所定の
中・低炭素領域まで一気に下げてきた段階で酸素
の吹込みを上吹き、底吹き共完全に停止し、その
後は底吹不活性ガスによつて溶湯の攪拌を行なう
と共に、上記脱炭プロセスにおいて形成された
Mn酸化物をSi合金やAl等の還元剤を投入するこ
とによつて還元(Mnを回収)し、中・低炭素フ
エロマンガンを製造するという方法が提案されて
いる。しかしこの方法で使用される底酸素ガス量
は上吹酸素ガス量の高々6〜7%止まりである為
炭素濃度を中・低炭素領域まで下げようとするな
らば、該炭素濃度領域では脱炭酸素効率が低いこ
とに鑑み、かなりの時間に亘つて上底吹き吹錬を
実行しなければならなくなる。従つて酸素吹込総
量の増大とこれに伴なうMn酸化ロスの増大とい
う問題が顕著になり、該脱炭プロセスに続いてSi
合金等によるMn酸化物の回収という工程を付加
するにしても、Si合金等の還元剤自身が高価効果
であるから、全体として考えれば極めて不経済な
方法であると言わざるを得ない。 本発明は従来技術における上記の如き欠点を憂
慮してなされたものであつて、安価な高炭素フエ
ロマンガンを原料として吹錬するという点は踏襲
するが吹錬中のMn酸化をできる限り抑制するこ
とによつて経済的に中・低炭素フエロマンガンを
製造し得る方法を提供しようとするものである。 [問題点を解決する為の手段] 本発明者らは、上記従来技術の欠点を分析し、
脱炭酸素効率の大きい前期と、脱炭酸素効率の小
さい後期にかけて吹錬方式を制御することを骨子
とする本発明を完成した。即ち本発明に係る中・
低炭素フエロマンガンの製造方法とは、高炭素フ
エロマンガン溶湯を対象とし、酸素ガスの上吹き
と不活性ガスの底吹きによつて吹錬し、少なくと
も初期段階は該上吹酸素100容量部に対して15〜
50容量部の不活性ガスを底吹きすることによつて
所定炭素量まで脱炭する第1工程と、酸素ガスの
底吹きと不活性ガスの底吹きを併用し、底吹き酸
素ガス100容量部に対する不活性ガスの底吹き量
を20容量部以上とすると共に溶湯温度を1650〜
1800℃に制御して脱炭を行ない、脱炭の進行につ
れて(底吹酸素ガス量/底吹不活性ガス量)比を
減少させつつ所望の炭素量まで脱炭する第2工程
に分けて吹錬する様に構成した点に要旨を有する
ものである。従つて本発明は高炭素フエロマンガ
ンから出発し、比較的高炭素濃度領域(例えばC
濃度:3.0〜2.5%)を経て(第1工程)中炭素フ
エロマンガン(例えばC濃度:1.9〜1.6%)に到
達(第2工程)する方法と、同じく高炭素フエロ
マンガンから出発し、一般的な中濃度の炭素領域
(例えばC濃度:2.5〜1.9%)を経て(第1工程)
低炭素フエロマンガン(例えばC濃度:0.95〜
0.70%)に到達(第2工程)する方法を包含して
いる。 [作用] 高炭素フエロマンガンを酸素吹錬によつて脱炭
しようとする場合の酸化反応を熱力学的に考察し
てみると、低温ではMnの酸化が優先し、高温で
はCの酸化が優先するという傾向が認められる。
またCの活量が高いほどCの酸化が優先する傾向
も認められる。しかしCの酸化によつて発生し溶
湯の表面に存在するCOの影響を、例えばPcp(CO
の分圧)という観点から見ると、低温であつても
Pcpが低ければCの酸化が優先するという傾向も
認められる。尚温度に関連して述べると、高温側
になるほどMnの蒸発ロスが顕著になるという傾
向がある。これらの傾向を総括すると、高炭素フ
エロマンガンの脱炭吹錬は、低温側で実施した方
が安全であり、低温吹錬におけるC酸化の低迷は
Pcpの低減によつて解消する方が有利であるとい
う指針が得られる。 ところで原料となる高炭素フエロマンガンの温
度は、還元電気炉やシヤフト炉で製造する場合は
これらからの出湯温度、或は誘導炉やアーク炉に
よる再溶解で製造する場合は溶け落ち温度によつ
て夫々定められるが、いずれにしても必要以上の
高温はMnの蒸発ロスを招くので可及的に低温で
あることが望ましく、一般的には1300〜1400℃程
度で行なわれることになる。従つて吹錬の初期に
は溶湯温度が低く、脱炭の進行が抑制され、Mn
の酸化が促進されるという不利益な条件が醸成さ
れることになる。そこで本発明では、この初期段
階における底吹不活性ガス量を増大させてPcpの
低下を図るという構成を採用している。即ちCの
燃焼によつて形成されるCOガスの分圧(溶湯中
及び溶湯表面)を不活性ガスの共存によつて低下
させ、それによつてCの燃焼を促進すると共に
Mnの燃焼を抑制するのである。尚このときの不
活性ガス底吹量は、上吹酸素ガス100容量部に対
して15〜50容量部とすることが望ましく、15容量
部未満ではPcpの低下に十分寄与することができ
ない。一方50容量部を超えると溶湯温度の低下が
顕著になるので好ましくない。この様な底吹不活
性ガス量の抑制は第1工程における吹錬のうち初
期段階だけで良く、炭素の燃焼によつて溶湯温度
が上昇し、脱炭酸素効率が例えば60〜90%になつ
て脱炭の進行に好適な条件が形成されると、底吹
ガスの役割りは溶湯の攪拌と溶湯の落下防止(底
吹ノズルからの落下防止)に局限されてくるの
で、底吹ガスの種類及び量についての厳密な抑制
は不必要となり、常法に準じた吹込圧制御を行な
うだけで十分となる。 こうして脱炭反応が進行し、フエロマンガン中
のC濃度が2%前後まで下つてくる(COの活量
が下がつてくる)と、溶湯温度が高温であるにも
かかわらず脱炭酸素効率が低下しはじめ、相対的
にMnの酸化反応が顕著に進行する。 従つて本発明ではこの段階で酸素の上吹きを中
止し、それ以上の脱炭は底吹酸素に主役を荷なわ
せることとする。即ちCの活量が低下した状態で
の脱炭は炭素の拡散律速で進行するので第2工程
では酸素の底吹きと不活性ガスの底吹きによる穏
やかな脱炭を行なわせることとし、脱炭の進行に
応じて酸素比率(酸素ガス量/不活性ガス量)を
低下させる。最後には不活性ガスの単独底吹きで
しめくくることもある。酸素比率が低下した分は
不活性ガス吹込量の相対的増大又は絶対的増大に
よつて不活性ガス比率の増大となつて現われ、脱
炭酸素効率が比較的高レベルに保持されるので、
Mn酸化の少ない状態で脱炭が促進され、目標と
する炭素レベルまで吹錬を続行する。尚本発明で
使用される不活性ガスとしては一般にArやN2が
汎用されるが、底吹ノズルの保護という観点から
は炭化水素系ガスの使用も可能であり、もとより
その種類は本発明を制限するものではない。又酸
素底吹きと不活性ガス底吹きは、単管ノズルを介
して行なつても良いが、2重管以上の複層ノズル
を使用し、内管から酸素ガスを、外管から不活性
ガスを夫々吹込む様に構成しておけば、ノズルの
熱損防止という意味で好結果が得られる。 ところで脱炭の第2工程における不活性ガスの
底吹量は、底吹き酸素ガス100容量部に対して20
容量部以上とすることが好ましく、20容量部未満
であると攪拌効果の不十分によつて脱炭酸素効率
の増大が望めず、その結果として脱炭の進行が抑
制され、結果的にMnの酸化ロスが増大する。従
つてより好ましい量は50容量部以上である。しか
し不活性ガス量が過剰になると溶湯温度を低下さ
せ、前述の如くMnの酸化が促進される。従つて
好ましい上限は400容量部であり、更に好ましい
上限は200容量部である。上記は本発明を総括し
て述べる場合であつて、目的とするフエロマンガ
ン中の目標C量に応じて増減することが望まれ
る。例えば中炭素フエロマンガン(たとえばC濃
度:1.9〜1.6%)を目標とする場合は、第1工程
における目標C濃度をたとえば3.0〜2.5%とし、
第2工程における不活性ガスの底吹量を20〜100
容量部(対酸素底吹量100容量部)に制御し、一
方低炭素フエロマンガン(たとえばC濃度:0.95
〜0.70%)を目標とする場合は第1工程における
目標C濃度をたとえば2.5〜1.9%とし、第2工程
における不活性ガスの吹込量を50〜200容量部
(同)に制御することが例示されている。 次に該第2工程における溶湯温度の制御を説明
する。本発明は目標C濃度を2段階に分けて吹き
下げる様に制御しており、第1工程においては中
間目標として掲げる所定量の炭素濃度まで一気に
脱炭しているので、第2工程において更に所望の
炭素濃度まで吹下げる為の負荷が軽減されてい
る。従つて第2工程では溶湯温度を必要以上に高
める必要はなく、1800℃以下で十分である。1800
℃を超えるとMnの蒸発が盛んになるので回避し
なければならない。但し低温になり過ぎると、前
述の如くMnの酸化が進行し易くなるのでできる
限り高温側、具体的には1650℃以上にして脱炭酸
素効率の維持を図り、脱炭の進行に寄与せしめる
べきである。 上記説明における第1工程から第2工程への切
り換えポイントは、C濃度が所定値になることを
一応の基準としたが、第1工程の吹錬中に脱炭酸
素効率の推移をチエツクしておき、ある値以下
(例えば40〜25%)になれば第2工程への制御に
切り替えるという風に制御することも本発明の技
術的範囲に含まれる。 以上の様に第1工程は上吹酸素を中心とする脱
炭を行ない、第2工程では底吹酸素を底吹不活性
ガスの協力による脱炭操業を行なう方法を採用し
たので、第1図に示す様に、第2工程における脱
炭酸素効率を全般に高レベル(実線)に維持する
ことが可能であり、従来の様に1段で最終目標濃
度まで脱炭していた場合(第1図の破線最終段、
脱炭酸素効率:5〜15%)に比べて効率の良い脱
炭を行なうことができる。また底吹ガスにおける
酸素ガス吹込比率の影響は第2図に示す通りであ
り、本発明に従い[C]の減少につれて酸素ガス
比率を低下させていつた場合は脱炭酸素効率を高
レベルで推移させることができる。従つてMnの
酸化も少なく、高価な還元剤を用いてMnの回収
を行なうといつた不経済且つ繁雑な手間をかける
必要がない。但し最終的な成分調整を目的として
合金元素を添加することまで排除するものではな
い。 [実施例] 実施例 1 MgO−C系レンガを内張りした内径600mmの反
応容器の容器底部中央に設置した2重管ノズルよ
り、内外管合計0.5Nm3/分のArを吹きながら高
炭素フエロマンガン溶湯(第1表参照)500Kgを
装入した。装入後の溶湯温度は1370℃であつた。
引続き内外管合計0.5Nm3/分の速度でArを吹き
込むと同時に、容器の上部に設置した水冷ランス
より酸素を1.5Nm3/分の速度で吹き込み27分間
吹錬を行なつた。その後上吹き酸素を停止し底吹
きノズルの内管より酸素を0.5Nm3/分、底吹き
ノズルの外管よりArを0.3Nm3/分の速度で吹込
み、底吹き吹錬のみを15分間続け最終的に底吹き
酸素を0.4Nm3/分、底吹きArを0.4Nm3/分にな
るように調整して吹錬を終了し、その後5分間は
Arを底吹きノズルの内・外管から合計0.5Nm3/
分の速度で吹き込み除滓、出湯しメタルを鋳造し
た。なお上吹き終了前後に高炭素フエロマンガン
のふるい下品25Kgを分割して投入した。上吹終了
時、吹錬終了時、Arリンス終了時の溶湯の成分
組成及び温度は第2表に示す通りであつた。また
鋳造したメタルは493Kgであり、歩留は93.9%で
あつた。
中・低炭素フエロマンガンを製造する方法に関
し、詳細には脱炭の進行を2段階に分けて制御す
ることにより、Mn歩留りに悪影響を与えること
なく効率良く目標C量を達成することのできる
中・低炭素フエロマンガンの製造方法に関するも
のである。 [従来の技術] 中・低炭素フエロマンガンを製造する従来の方
法は、所謂シリサイド法と呼ばれる方法であつ
て、Fe−Mn合金に対するC及びSiの相互溶解度
を利用することによつて目標C含有量のSi−Mn
溶湯を製造し(電気炉)、これにMn鉱石等のMn
酸化物を添加してSi−Mn中のSiを酸化除去する
のが常法であつた。この方法は電気炉を使用する
ものである為電力コストの比重が高いという経済
上の問題を内包する他、上記酸化除去によつて大
量に副生するSiO2を捕足する為の塩基性酸化物
(例えばCaO)を同じく大量に使用する必要があ
り、スラグ量が過大になるという操業上の問題も
ある。しかも該スラグ中には回収対象となるほど
に多くはないけれどもそのまま投棄するには公害
発生を惹起する程度の量のMnが混入しているの
で、スラグ処理に細心の注意を払わなければなら
ないという問題も抱えている。 [発明が解決しようとする問題点] そこで特公昭57−27166号に開示されている様
な酸素ガス吹錬法、即ち高炭素フエロマンガン溶
湯を対象としてこれに酸素ガスを吹込み、酸素に
よる脱炭を利用して中・低炭素フエロマンガンに
変換するという方法が提案されている。この方法
を更に詳細に検討すると、酸素吹込みの実施に先
立つて高炭素フエロマンガンをその融点より100
℃以上高くまで加熱しておき(炉ガスジヤケツト
ノズルを使用する)、酸素の吹込みに当たつては
1900℃近い高温度に昇温させて脱炭の促進を図
り、一方酸素吹きによつて形成されるMn酸化物
は石灰および珪素合金の添加によつて還元回収す
るという構成が採られている。しかしながらMn
は沸点が比較的低く且つ蒸気圧も高いので、上記
酸化による損失だけでなく蒸発による損失を考慮
する必要があり、電力コストの代りにMn歩留り
が低いという面でコスト高を避けることができな
いと考えられている。これに対し特開昭60−
56051号では、上底吹きを併行的に実施できる様
に構成された反応容器を用い、上吹き酸素ガスに
よる脱炭を、不活性ガスの底吹きによる攪拌効果
を利用して促進し、1830℃止まりの温度で高炭素
フエロマンガンを吹錬する方法が提案されてい
る。この方法によると酸素ガスの上吹きによる脱
炭である為、高炭素領域では大きな脱炭酸素効率
(供給酸素のうち脱炭反応に費やされた酸素の割
合)を期待できるが、中炭素領域から低炭素領域
にかけては炭素拡散律速になる為脱炭酸素効率が
低下し、目標C濃度へ下る迄の吹錬時間が長くな
ると共に、その分過剰の酸素が供給されることと
なつてMnの酸化損失が増大していくという欠点
があつた。 更に特開昭60−67608号では底吹きガスの一部
を酸素ガスに変更し(残りは不活性ガスのまま)
上からと底からの酸素吹きを併用することによつ
て初期段階での脱炭を促進すると共に、所定の
中・低炭素領域まで一気に下げてきた段階で酸素
の吹込みを上吹き、底吹き共完全に停止し、その
後は底吹不活性ガスによつて溶湯の攪拌を行なう
と共に、上記脱炭プロセスにおいて形成された
Mn酸化物をSi合金やAl等の還元剤を投入するこ
とによつて還元(Mnを回収)し、中・低炭素フ
エロマンガンを製造するという方法が提案されて
いる。しかしこの方法で使用される底酸素ガス量
は上吹酸素ガス量の高々6〜7%止まりである為
炭素濃度を中・低炭素領域まで下げようとするな
らば、該炭素濃度領域では脱炭酸素効率が低いこ
とに鑑み、かなりの時間に亘つて上底吹き吹錬を
実行しなければならなくなる。従つて酸素吹込総
量の増大とこれに伴なうMn酸化ロスの増大とい
う問題が顕著になり、該脱炭プロセスに続いてSi
合金等によるMn酸化物の回収という工程を付加
するにしても、Si合金等の還元剤自身が高価効果
であるから、全体として考えれば極めて不経済な
方法であると言わざるを得ない。 本発明は従来技術における上記の如き欠点を憂
慮してなされたものであつて、安価な高炭素フエ
ロマンガンを原料として吹錬するという点は踏襲
するが吹錬中のMn酸化をできる限り抑制するこ
とによつて経済的に中・低炭素フエロマンガンを
製造し得る方法を提供しようとするものである。 [問題点を解決する為の手段] 本発明者らは、上記従来技術の欠点を分析し、
脱炭酸素効率の大きい前期と、脱炭酸素効率の小
さい後期にかけて吹錬方式を制御することを骨子
とする本発明を完成した。即ち本発明に係る中・
低炭素フエロマンガンの製造方法とは、高炭素フ
エロマンガン溶湯を対象とし、酸素ガスの上吹き
と不活性ガスの底吹きによつて吹錬し、少なくと
も初期段階は該上吹酸素100容量部に対して15〜
50容量部の不活性ガスを底吹きすることによつて
所定炭素量まで脱炭する第1工程と、酸素ガスの
底吹きと不活性ガスの底吹きを併用し、底吹き酸
素ガス100容量部に対する不活性ガスの底吹き量
を20容量部以上とすると共に溶湯温度を1650〜
1800℃に制御して脱炭を行ない、脱炭の進行につ
れて(底吹酸素ガス量/底吹不活性ガス量)比を
減少させつつ所望の炭素量まで脱炭する第2工程
に分けて吹錬する様に構成した点に要旨を有する
ものである。従つて本発明は高炭素フエロマンガ
ンから出発し、比較的高炭素濃度領域(例えばC
濃度:3.0〜2.5%)を経て(第1工程)中炭素フ
エロマンガン(例えばC濃度:1.9〜1.6%)に到
達(第2工程)する方法と、同じく高炭素フエロ
マンガンから出発し、一般的な中濃度の炭素領域
(例えばC濃度:2.5〜1.9%)を経て(第1工程)
低炭素フエロマンガン(例えばC濃度:0.95〜
0.70%)に到達(第2工程)する方法を包含して
いる。 [作用] 高炭素フエロマンガンを酸素吹錬によつて脱炭
しようとする場合の酸化反応を熱力学的に考察し
てみると、低温ではMnの酸化が優先し、高温で
はCの酸化が優先するという傾向が認められる。
またCの活量が高いほどCの酸化が優先する傾向
も認められる。しかしCの酸化によつて発生し溶
湯の表面に存在するCOの影響を、例えばPcp(CO
の分圧)という観点から見ると、低温であつても
Pcpが低ければCの酸化が優先するという傾向も
認められる。尚温度に関連して述べると、高温側
になるほどMnの蒸発ロスが顕著になるという傾
向がある。これらの傾向を総括すると、高炭素フ
エロマンガンの脱炭吹錬は、低温側で実施した方
が安全であり、低温吹錬におけるC酸化の低迷は
Pcpの低減によつて解消する方が有利であるとい
う指針が得られる。 ところで原料となる高炭素フエロマンガンの温
度は、還元電気炉やシヤフト炉で製造する場合は
これらからの出湯温度、或は誘導炉やアーク炉に
よる再溶解で製造する場合は溶け落ち温度によつ
て夫々定められるが、いずれにしても必要以上の
高温はMnの蒸発ロスを招くので可及的に低温で
あることが望ましく、一般的には1300〜1400℃程
度で行なわれることになる。従つて吹錬の初期に
は溶湯温度が低く、脱炭の進行が抑制され、Mn
の酸化が促進されるという不利益な条件が醸成さ
れることになる。そこで本発明では、この初期段
階における底吹不活性ガス量を増大させてPcpの
低下を図るという構成を採用している。即ちCの
燃焼によつて形成されるCOガスの分圧(溶湯中
及び溶湯表面)を不活性ガスの共存によつて低下
させ、それによつてCの燃焼を促進すると共に
Mnの燃焼を抑制するのである。尚このときの不
活性ガス底吹量は、上吹酸素ガス100容量部に対
して15〜50容量部とすることが望ましく、15容量
部未満ではPcpの低下に十分寄与することができ
ない。一方50容量部を超えると溶湯温度の低下が
顕著になるので好ましくない。この様な底吹不活
性ガス量の抑制は第1工程における吹錬のうち初
期段階だけで良く、炭素の燃焼によつて溶湯温度
が上昇し、脱炭酸素効率が例えば60〜90%になつ
て脱炭の進行に好適な条件が形成されると、底吹
ガスの役割りは溶湯の攪拌と溶湯の落下防止(底
吹ノズルからの落下防止)に局限されてくるの
で、底吹ガスの種類及び量についての厳密な抑制
は不必要となり、常法に準じた吹込圧制御を行な
うだけで十分となる。 こうして脱炭反応が進行し、フエロマンガン中
のC濃度が2%前後まで下つてくる(COの活量
が下がつてくる)と、溶湯温度が高温であるにも
かかわらず脱炭酸素効率が低下しはじめ、相対的
にMnの酸化反応が顕著に進行する。 従つて本発明ではこの段階で酸素の上吹きを中
止し、それ以上の脱炭は底吹酸素に主役を荷なわ
せることとする。即ちCの活量が低下した状態で
の脱炭は炭素の拡散律速で進行するので第2工程
では酸素の底吹きと不活性ガスの底吹きによる穏
やかな脱炭を行なわせることとし、脱炭の進行に
応じて酸素比率(酸素ガス量/不活性ガス量)を
低下させる。最後には不活性ガスの単独底吹きで
しめくくることもある。酸素比率が低下した分は
不活性ガス吹込量の相対的増大又は絶対的増大に
よつて不活性ガス比率の増大となつて現われ、脱
炭酸素効率が比較的高レベルに保持されるので、
Mn酸化の少ない状態で脱炭が促進され、目標と
する炭素レベルまで吹錬を続行する。尚本発明で
使用される不活性ガスとしては一般にArやN2が
汎用されるが、底吹ノズルの保護という観点から
は炭化水素系ガスの使用も可能であり、もとより
その種類は本発明を制限するものではない。又酸
素底吹きと不活性ガス底吹きは、単管ノズルを介
して行なつても良いが、2重管以上の複層ノズル
を使用し、内管から酸素ガスを、外管から不活性
ガスを夫々吹込む様に構成しておけば、ノズルの
熱損防止という意味で好結果が得られる。 ところで脱炭の第2工程における不活性ガスの
底吹量は、底吹き酸素ガス100容量部に対して20
容量部以上とすることが好ましく、20容量部未満
であると攪拌効果の不十分によつて脱炭酸素効率
の増大が望めず、その結果として脱炭の進行が抑
制され、結果的にMnの酸化ロスが増大する。従
つてより好ましい量は50容量部以上である。しか
し不活性ガス量が過剰になると溶湯温度を低下さ
せ、前述の如くMnの酸化が促進される。従つて
好ましい上限は400容量部であり、更に好ましい
上限は200容量部である。上記は本発明を総括し
て述べる場合であつて、目的とするフエロマンガ
ン中の目標C量に応じて増減することが望まれ
る。例えば中炭素フエロマンガン(たとえばC濃
度:1.9〜1.6%)を目標とする場合は、第1工程
における目標C濃度をたとえば3.0〜2.5%とし、
第2工程における不活性ガスの底吹量を20〜100
容量部(対酸素底吹量100容量部)に制御し、一
方低炭素フエロマンガン(たとえばC濃度:0.95
〜0.70%)を目標とする場合は第1工程における
目標C濃度をたとえば2.5〜1.9%とし、第2工程
における不活性ガスの吹込量を50〜200容量部
(同)に制御することが例示されている。 次に該第2工程における溶湯温度の制御を説明
する。本発明は目標C濃度を2段階に分けて吹き
下げる様に制御しており、第1工程においては中
間目標として掲げる所定量の炭素濃度まで一気に
脱炭しているので、第2工程において更に所望の
炭素濃度まで吹下げる為の負荷が軽減されてい
る。従つて第2工程では溶湯温度を必要以上に高
める必要はなく、1800℃以下で十分である。1800
℃を超えるとMnの蒸発が盛んになるので回避し
なければならない。但し低温になり過ぎると、前
述の如くMnの酸化が進行し易くなるのでできる
限り高温側、具体的には1650℃以上にして脱炭酸
素効率の維持を図り、脱炭の進行に寄与せしめる
べきである。 上記説明における第1工程から第2工程への切
り換えポイントは、C濃度が所定値になることを
一応の基準としたが、第1工程の吹錬中に脱炭酸
素効率の推移をチエツクしておき、ある値以下
(例えば40〜25%)になれば第2工程への制御に
切り替えるという風に制御することも本発明の技
術的範囲に含まれる。 以上の様に第1工程は上吹酸素を中心とする脱
炭を行ない、第2工程では底吹酸素を底吹不活性
ガスの協力による脱炭操業を行なう方法を採用し
たので、第1図に示す様に、第2工程における脱
炭酸素効率を全般に高レベル(実線)に維持する
ことが可能であり、従来の様に1段で最終目標濃
度まで脱炭していた場合(第1図の破線最終段、
脱炭酸素効率:5〜15%)に比べて効率の良い脱
炭を行なうことができる。また底吹ガスにおける
酸素ガス吹込比率の影響は第2図に示す通りであ
り、本発明に従い[C]の減少につれて酸素ガス
比率を低下させていつた場合は脱炭酸素効率を高
レベルで推移させることができる。従つてMnの
酸化も少なく、高価な還元剤を用いてMnの回収
を行なうといつた不経済且つ繁雑な手間をかける
必要がない。但し最終的な成分調整を目的として
合金元素を添加することまで排除するものではな
い。 [実施例] 実施例 1 MgO−C系レンガを内張りした内径600mmの反
応容器の容器底部中央に設置した2重管ノズルよ
り、内外管合計0.5Nm3/分のArを吹きながら高
炭素フエロマンガン溶湯(第1表参照)500Kgを
装入した。装入後の溶湯温度は1370℃であつた。
引続き内外管合計0.5Nm3/分の速度でArを吹き
込むと同時に、容器の上部に設置した水冷ランス
より酸素を1.5Nm3/分の速度で吹き込み27分間
吹錬を行なつた。その後上吹き酸素を停止し底吹
きノズルの内管より酸素を0.5Nm3/分、底吹き
ノズルの外管よりArを0.3Nm3/分の速度で吹込
み、底吹き吹錬のみを15分間続け最終的に底吹き
酸素を0.4Nm3/分、底吹きArを0.4Nm3/分にな
るように調整して吹錬を終了し、その後5分間は
Arを底吹きノズルの内・外管から合計0.5Nm3/
分の速度で吹き込み除滓、出湯しメタルを鋳造し
た。なお上吹き終了前後に高炭素フエロマンガン
のふるい下品25Kgを分割して投入した。上吹終了
時、吹錬終了時、Arリンス終了時の溶湯の成分
組成及び温度は第2表に示す通りであつた。また
鋳造したメタルは493Kgであり、歩留は93.9%で
あつた。
【表】
【表】
実施例 2
実施例1と同様の反応容器をもちいて脱炭精錬
を行なうにあたり、底吹き2重管ノズルより内外
合計0.5Nm3/分のArを吹きながら第1表に示し
た高炭素フエロマンガン溶湯500Kgを容器内に装
入した。装入後の溶湯温度は1345℃であつた。引
続き内外管合計0.5Nm3/分のArを吹き込むと同
時に容器上部に設置した水冷ランスより酸素を
1.6Nm3/分の速度で吹き込み22分間吹錬を続行
した。その後上吹き酸素を停止し、酸素0.5N
m3/分で20分間、0.4Nm3/分で5分間夫々底吹
きを行い、Arは0.25Nm3/分で10分間、その後
0.3Nm3/分で10分間、0.4Nm3/分で5分間行な
つた。吹錬終了後底吹きノズルよりArのみを内
外管合計0.5Nm3/分で5分間吹き込んで除滓後
出湯、鋳造した。上吹き終了後5分経過時点から
20分後までの間に高炭素フエロマンガンのふるい
下品30Kgを分割投入した。上吹終了時、吹錬終了
時、Arリンス終了時の溶湯の成分及び温度は第
3表に示す通りであり、鋳造したメタルは491Kg
で歩留は92.6%であつた。
を行なうにあたり、底吹き2重管ノズルより内外
合計0.5Nm3/分のArを吹きながら第1表に示し
た高炭素フエロマンガン溶湯500Kgを容器内に装
入した。装入後の溶湯温度は1345℃であつた。引
続き内外管合計0.5Nm3/分のArを吹き込むと同
時に容器上部に設置した水冷ランスより酸素を
1.6Nm3/分の速度で吹き込み22分間吹錬を続行
した。その後上吹き酸素を停止し、酸素0.5N
m3/分で20分間、0.4Nm3/分で5分間夫々底吹
きを行い、Arは0.25Nm3/分で10分間、その後
0.3Nm3/分で10分間、0.4Nm3/分で5分間行な
つた。吹錬終了後底吹きノズルよりArのみを内
外管合計0.5Nm3/分で5分間吹き込んで除滓後
出湯、鋳造した。上吹き終了後5分経過時点から
20分後までの間に高炭素フエロマンガンのふるい
下品30Kgを分割投入した。上吹終了時、吹錬終了
時、Arリンス終了時の溶湯の成分及び温度は第
3表に示す通りであり、鋳造したメタルは491Kg
で歩留は92.6%であつた。
【表】
[発明の効果]
本発明は上記の様に構成されているので、脱炭
の進行を効果的に制御することができ、従来のシ
リサイド法や他の酸素脱炭法より経済的に中・低
炭素フエロマンガンを製造できる様になつた。
の進行を効果的に制御することができ、従来のシ
リサイド法や他の酸素脱炭法より経済的に中・低
炭素フエロマンガンを製造できる様になつた。
第1,2図は吹錬条件と脱炭酸素効率の関係を
示す図である。
示す図である。
Claims (1)
- 1 高炭素フエロマンガン溶湯を対象とし、酸素
ガスの上吹きと不活性ガスの底吹きによつて吹錬
し、少なくとも初期段階は該上吹酸素100容量部
に対して15〜50容量部の不活性ガスを底吹きする
ことによつて所定炭素量まで脱炭する第1工程
と、酸素ガスの底吹きと不活性ガスの底吹きを併
用し、底吹き酸素ガス100容量部に対する不活性
ガスの底吹き量を20容量部以上とすると共に溶湯
温度を1650〜1800℃に制御して脱炭を行ない、脱
炭の進行につれて(底吹酸素ガス量/底吹不活性
ガス量)比を減少させつつ所望の炭素量まで脱炭
する第2工程からなることを特徴とする中・低炭
素フエロマンガンの製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7532986A JPS62230951A (ja) | 1986-03-31 | 1986-03-31 | 中・低炭素フエロマンガンの製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7532986A JPS62230951A (ja) | 1986-03-31 | 1986-03-31 | 中・低炭素フエロマンガンの製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62230951A JPS62230951A (ja) | 1987-10-09 |
| JPH0557349B2 true JPH0557349B2 (ja) | 1993-08-23 |
Family
ID=13573110
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7532986A Granted JPS62230951A (ja) | 1986-03-31 | 1986-03-31 | 中・低炭素フエロマンガンの製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS62230951A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62230952A (ja) * | 1986-03-31 | 1987-10-09 | Kobe Steel Ltd | 中・低炭素フエロマンガンの製造方法 |
| US12473605B2 (en) | 2020-03-06 | 2025-11-18 | Jfe Steel Corporation | Method for producing low-carbon ferromanganese |
| CN114959320B (zh) * | 2021-12-27 | 2023-04-14 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 一种低氮低硼低磷低碳锰铁的生产方法 |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62230952A (ja) * | 1986-03-31 | 1987-10-09 | Kobe Steel Ltd | 中・低炭素フエロマンガンの製造方法 |
-
1986
- 1986-03-31 JP JP7532986A patent/JPS62230951A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS62230951A (ja) | 1987-10-09 |
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