JPH01142009A - 製鋼方法 - Google Patents

製鋼方法

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JPH01142009A
JPH01142009A JP30126287A JP30126287A JPH01142009A JP H01142009 A JPH01142009 A JP H01142009A JP 30126287 A JP30126287 A JP 30126287A JP 30126287 A JP30126287 A JP 30126287A JP H01142009 A JPH01142009 A JP H01142009A
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亨 松尾
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  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 この発明は、全製鋼工程を通じての造滓剤(生石灰等)
使用量を極力抑えつつ高能率脱燐を行うと共に、精錬剤
としてマンガン鉱石(鉄−マンガン鉱石も含む)を利用
し、かつそれを最大限に溶融還元して転炉における精錬
終点[Mn]濃度を上昇させることにより、品質の良好
な綱をコスト安く溶製する方法に関するものである。
〈背景技術〉 近年、低燐鋼をより一層低いコストで安定溶製する手段
の開発を目指して様々な研究がなされるようになったが
、このような状況の中で、最近では製鋼トータルコスト
のミニマム化や低燐鋼の安定溶製に関し次のような溶銑
の予備脱燐法、即ち、(a)トーピード内の溶銑に生石
灰系のフラックス又はソーダ灰をインジェクションする
ことで予備脱燐を行う方法。
(bl  取鍋内の溶銑に生石灰系のフラックスをイン
ジェクションしたりブラスティング(吹き付け)するこ
とで予備脱燐を行う方法。
(C1高炉鋳床樋中の溶銑に生石灰系のフラックスをブ
ラスティングして予備脱燐を行う方法。
が提案され、一部実用化もなされるようになった。
しかし、前記(a)及び中)の方法では脱燐を“脱燐剤
の浮上過程で進行する反応(トランジトリ−・リアクタ
ー・リアクション)″に幀るため脱燐フラックスの利用
効率が必ずしも良くなく、また処理時間が長くかかる分
だけ処理時の抜熱が大きくなって溶銑温度が低下すると
言う問題があり、−方、前記(C1の方法では脱燐処理
が高炉から出銑された直後の溶銑に施されることがら脱
燐処理温度が約1400℃と高く、従って到達P含有量
が十分に満足できるレベルになり難いとの指摘がなされ
ていた。
その上、溶銑脱燐フラックスとして生石灰等を用いる場
合には、その後の転炉吹錬で使用される生石灰等の量を
も合わせて考えると、前記何れの方法も、“予備脱燐工
程を省いて転炉のみでの脱燐を行う方法”に比べて必要
造滓剤量(生石灰等の量)の低減効果はそれほど顕著で
あるとは言えなかった。
そこで、上記状況を踏まえた本発明者等は、先に、第3
図で略示されるような[上下両吹き機能を有した2基の
転炉形式の炉を使用するとともに、そのうちの一方を脱
燐炉1、他方を脱炭炉2とし、前記脱燐炉1内へ注入し
た溶銑3に前記脱炭炉2で発生した転炉滓4を主成分と
する精錬剤の添加を行い、攪拌ガス吹き込みノズル5に
よる底吹きガス攪拌を実施しつつランス6より酸素ガス
を上吹きして脱燐炉1の溶銑3の温度を1400℃以下
に保ちながら溶銑脱燐を行った後、得られた脱燐溶銑を
脱炭炉2にて脱炭並びに仕上脱燐することにより、極め
て少ない量の造滓剤でもって通常燐レベルの鋼或いは低
燐鋼を作業性良く低コストで製造し得るようにした製鋼
方法」 を確立し、特願昭61−132517号として提案した
なお、本発明者等が先に提案した上記発明は、[全製鋼
工程を通じての造滓剤の必要量はスラグとメタルとを向
流的に接触させる“スラグ−メタル向流精錬”によると
きが最も少なくて良いが、実際上は該向流精錬の完全な
実現は殆ど不可能であり、現状において最も労少なべ造
薄剤の使用量を抑え得る可能性を秘めた製鋼手□段とし
て挙げ得るものは、脱燐工程を2段階に分餉し、その下
工程で発生するスラグを上土程の脱燐剤と”して使用す
る方法以外に見当たらない」との認識の下に、該“転炉
滓再利用による製鋼法”に藺じ、作業安定性、脱燐効率
或いは設備コスト等の面での問題点解消を目指した研究
による次の知見事項′(A)〜(F)、即ち、 (^)溶銑の脱燐処理においては脱燐効率からみて処理
温度を出来るだけ低くする方が良いが、該温度が余りに
低くなり過ぎると次工程での不都合を引き起こす上、処
理後スラグへの粒鉄ロスが多くなると言う問題が生じる
ので、該温度は1200〜1400℃、好ましくは13
0〇〜1350℃程度が最も良好である。しかし、実際
作業では脱燐剤の添加そのものが処理温度を低下する大
きな要因となるので上記温度を保持するのは極めて困難
であるが、脱燐処理時に少量の酸素ガスを吹き込むこと
によって前記処理温度が安定かつ容易に維持される。
(i3)  フラックスの脱燐能を十分に発揮せしめて
脱燐能率を上げるには、上述のような処理温度の調整も
さることながら、脱燐平衡状態を達成するための十分な
攪拌を欠くことができないが、高温の溶銑を高能率脱燐
するに十分満足できる効率の良い攪拌を短時間に実現す
るためには、−処理容器底部から吹き込まれるガスによ
るガス攪拌が最も好ましい。
(C)  加えて、効率の良い脱燐処理を行うためには
処理容器にスラグフォーミングのための十分なフリーボ
ード(場面から容器上端までの距離)が必要である。
(D)  スラグによる処理容器耐火物の溶損を軽減し
て脱燐作業能率を上げるためには、塩基性ライニングの
使用が好ましい。
(E)2段階脱燐工程を含む製鋼法において脱燐作業能
率を上げるためには処理容器からの排滓能率を無視する
ことができず、排滓が容易な処理容器の使用を欠かせな
い。
(F)  高品質鋼を作業性良く量産するためには十分
な排ガス処理設備(集塵*>が必要である。
(G)  これらの条件を考慮すると、溶銑脱燐処理容
器としては転炉形式の炉、それも炉底から攪拌ガスを導
入できる上下両吹き機能を有した複合吹錬転炉が理想的
であり、これを使用して前述した“2段階脱燐工程を含
む製鋼法”を実施すると、全製鋼工程を通じての造滓剤
の使用量が極く少なくても十分に効率の良い脱燐がなさ
れ、高品質鋼を作業能率良く量産できる。
を基に完成されたものである。
そして、この本発明者等が先に提案した方法は、使用造
滓剤量を極力抑えた低コスト操業でもって低燐鋼を安定
して製造することができ、高品質鋼を安価に提供する上
で極めて有利であった。
しかも、該提案は、転炉精錬(脱炭炉精錬)の際にMn
鉱石を投入し、精錬時の[Mn] ロスの軽減や溶鋼[
Mn]上昇を図ることをも示唆しており、高Mn鋼を溶
製する場合でも非常に有益なものであった。
特に、近年、厚板鋼材の品質安定化と低コスト化要求が
強まってきたことに対処し、高Mn鋼をできるだけ低い
価格で溶製しようとの研究が盛んに行われており、これ
らのうちの最も有効な手段として“転炉内の溶銑にマン
ガン鉱石を投入して酸素吹錬を行うことで終点[Mn]
 ?Fjs度を上昇させる転炉精錬方法”が挙げられる
が、上記提案の方法によって造滓剤使用量の低減が可能
となり、このことによってマンガン鉱石投入による溶鋼
[Mn]上昇をより効果的に行うことが可能となったの
である。
ただ、上記提案の方法では、マンガン鉱石の添加を脱炭
炉で行うことを主眼とし、これによって脱炭炉終点の[
Mn]濃度を上昇させることが大きな狙いであり、脱燐
炉でのマンガン鉱石の添加にはそれほど重きを置いたも
のではなく、〔転炉滓十酸化鉄十蛍石〕を主成分とする
脱燐精錬剤に所望により添加する副次的なものでしかな
かった。
そして、この時の脱炭炉でのマンガン鉱石添加可能量は
“脱燐銑の温度と溶銑[C]濃度”及び“脱炭炉終点温
度と溶鋼[C]Na度”によって決定されるものであり
、従って、実際には添加主体となる脱炭炉でのマンガン
鉱石添加可能量も精々溶鉄トン当り15〜20kg程度
に過ぎず、脱炭炉終点[Mn]濃度も0.7〜0.9重
量%程度にしかならないものであった。
これに対して、高めのMn含有量が要求される製品の[
Mn]濃度は1.5重量%程度とかなり高いものが多(
、そのため足りない分はやはり高価なフェロマンガン等
の添加で補う必要があり、本発明者等が先に提案した上
記方法は、このような観点からすれば今−歩物足りない
点のあることがその後の検討によって強く認識されるに
至ったのである。
即ち、精錬後のフェロマンガン添加量を減らし=8− て高Mn鋼の製造コストをより低減するためには脱炭炉
終点[Mn] 濃度を更に上げることが必要であるが、
前述した理由によりマンガン鉱石の添加・溶融還元可能
量に限界があることから、単に脱炭炉でのマンガン鉱石
添加量を増やす策は採用することができなかった。
もっとも、溶銑予備処理による脱燐銑にマンガン鉱石を
投入しM ntR度の高い溶鋼を転炉精錬(転炉を1基
だけ使用した通常の精錬)する際の終点[Mn] i1
!度をより一層向上させる手段として、コークスのよう
な炭材を添加するのが有効である事実も知られてはいる
。しかしながら、この方法を先に提案した方法での脱炭
精錬に適用したとしてもコークス使用による費用増を招
くばかりか、吹込み酸素費用も上昇し、吹錬時間の延長
(生産性の低下につながる)、コークスからの[S]上
昇。
コークスからの脈石上界、脈石を中和するために添加す
る生石灰量の上昇、脈石及び生石灰量上昇の結果として
のスラグ量増大によるマンガン鉱石還元歩留の低下等が
生じ、成る程度のコスト低減−効果は認められるものの
、コークスを添加せずにマンガン鉱石を添加して溶融還
元する場合と同じ[Mnl上昇量で比較すると、コーク
ス使用時の便益が小さくなるのを否定できなかった。
〈問題点を解決するための手段〉 そこで、本発明者等は、上下両吹き機能を有した2基の
転炉形式の炉のうちの一方を脱燐炉、他方を脱炭炉とし
て溶銑の精錬を行うと言う先に提案した製鋼方法の利点
を生かし、かつ前述した不利を伴うコークスの添加手段
によることなく脱炭炉での終点[Mn] 911度を効
果的に上昇させることが可能な、“能率が良くて製造コ
ストの安い製鋼方法”を見出すべく研究を続けたところ
、更に次のような知見が得られた。即ち、 (a)  先に提案した方法では脱燐炉でのマンガン鉱
石添加を必須とはしなかったが、その脱燐炉でもマンガ
ン鉱石を必須の精錬剤として吹錬を行うと、このマンガ
ン鉱石も脱燐のための酸化剤として十分に作用する上、
脱燐炉で脱燐された溶銑の[Mn] tllff度を最
大限に高めることが簡単に可能となる。そして、この高
[Mn] tM=度の脱燐銑に更にマンガン鉱石を含む
造滓剤を投入して脱炭炉で精錬すると、極力少ない造滓
剤使用量の下で低燐でかつ[Mn] ?1度の高い鋼を
コスト安く高能率で安定溶製することが可能となること
、 (bl  一般に溶銑脱燐用の精錬剤(フラックス)は
、生石灰、酸化鉄及び蛍石を主成分としていて、酸化鉄
は不可欠な成分とされており、本発明者等が先に提案し
た方法においても「スラグ中のFeOを確保し脱燐を促
進するため、脱燐炉で添加する精錬剤(脱燐剤)中に酸
化鉄を含ませることが不可欠である」と認識されていた
(従って脱燐剤は〔転炉滓+酸化鉄+蛍石〕を主成分と
するものが良好とされていた)が、この場合、脱燐剤と
して酸化鉄を含まない〔転炉滓+マンガン鉱石〕、或い
はこれに蛍石を配合したものを使用してもマンガン鉱石
が酸化鉄の代替剤として有効に作用し良好な脱燐が進行
すること、 (C1従って、転炉滓以外の必須成分であった酸化鉄に
代えてマンガン鉱石を含む精錬剤を脱燐炉での脱燐剤と
して使用すれば、酸化鉄添加に要する費用が削減された
上で十分に良好な脱燐を進行させることができく勿論、
マンガン鉱石は脱燐促進作用に加え、それ自身が[C]
等で還元されて脱燐銑の[Mn]をも効果的に上昇させ
る作用を発揮する)、この点からの製造コスト低減効果
も確保されること、 (d)  これらの結果、その後の脱炭炉精錬での終点
[Mn]がより高くなり(脱炭炉のみでマンガン鉱石添
加吹錬を行う場合の限界値よりも遥かに高い終点[Mn
]濃度が得られる)、マンガン合金鉄の顕著な節減が可
能となること。
この発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、 「第1図に示される如く、上下両吹き機能を有した2基
の転炉形式の炉のうちの一方を脱燐炉l、他方を脱炭炉
2として溶銑の精錬を行う製鋼方法において、前記脱燐
炉1内へ注入した溶銑3に前記脱炭炉2で発生した転炉
滓4及びマンガン鉱石(ここでは“鉄−マンガン鉱石”
を含めて“マンゴン鉱石”と総称する)を主成分とする
精錬剤を添加し、攪拌ガス吹込みノズル5による底吹き
ガス攪拌を行いつつ、ランス6より酸素ガスを上吹きし
て溶銑温度を1400℃以下に保ちながら溶銑脱燐と溶
銑[Mn]の上昇を行う工程と、得られた脱燐溶銑に通
常造滓剤とマンガン鉱石とを投入して脱炭炉2で精錬し
、溶銑の脱炭と溶鉄の精錬終点[Mn]の上昇を図る工
程とを含ませることにより、極めて少ない量の造滓剤で
もって低い燐レベルで、しかも高い[’Mn]”含有量
の高品質鋼を作業性良く低コストで製造し得るようにし
た点」に特徴を有するものである。
脱燐炉での処理温度を1400℃以下に調整する理由□
は、溶銑処理温度がこれよりも高くなると脱炭ばかりが
進行してスラグ中の酸化剤量が低くなると共に、熱力学
的にも1400℃以上では脱燐が悪化することにある。
しかし、余りに低温になるとスラグへの粒鉄ロスが増加
するほか、その後の脱炭炉にて溶鋼中の[Mn] ’1
lls度を高める上でも問題がある。
即ち、マンガン鉱石の溶融還元は Mn0z →−2[C] →[Mnl + 2COなる
吸熱反応で進行する(マンガン鉱石の冷却能はスクラッ
プの約2.5倍もある)。従って、マンガン鉱石添加可
能量(溶融還元可能量)は溶銑の温度及び[C]?!度
が高いほど多くなる。そのため、脱燐処理は溶銑の温度
及び[C]s度が高い状態で完了することが、脱炭炉に
おけるマンガン鉱石添加可能量を上昇させ、脱炭炉での
終点[Mnl濃度を高める上で好ましい。ここで、温度
と[C]濃度が高い状態で脱燐処理を完了し易いように
、脱P炉に注湯する溶銑温度及び溶銑[C]濃度をでき
るだけ高くすることが先ず考えられるが、高炉の出銑温
度や高炉銑の[C]濃度を大きく変えることは技術的に
もコスト的にも問題がある。従って、脱燐処理時に溶銑
の温度と[C]濃度(即ち溶銑の顕熱と潜熱の合計)を
できるだけ下げないことが重要である。
従って、脱燐炉での処理温度は1400°C以下の領域
の中で可能な限り高めに維持するのが良い。
このような処理温度の維持は、上吹きランスからの酸素
ガス吹き込み或いは炉底羽口からの酸素ガス吹き込みの
併用によって行われる。つまり、上記脱燐炉での酸素ガ
ス吹き込みは、脱燐処理温度を保証するために行われる
のである。従って、ここでの上吹き酸素ランスは通常の
転炉ランスでも良いが、脱燐用に新作した小流量ランス
であっても良い。そして、使用酸素ガス量は処理前の溶
銑温度や珪素含有量、転炉滓の温度、脱燐炉の温もり具
合、目的とする処理溶銑温度等によって決定されるが、
概ね2ONm3八以下で良く、通常は5〜1ONm3/
lが効果的である。因に、このときの脱炭量は0.5%
程度である。
前記「上下両吹き機能を有した転炉形式の炉」としては
現在使われている“上下吹き複合吹錬転炉”が最も好ま
しいが、特に脱燐炉については、精錬条件が脱炭炉より
もマイルドであるため炉口体を更に小さくしても良いの
で、脱燐専用に新設してもコスト的にそれほどの影響は
ない。
脱燐炉での精錬剤(脱燐剤)としては、脱炭炉で発生し
た転炉滓とマンガン鉱石を主成分とするものが使用され
るが、例えば、 転炉滓:40〜80重量%。
マンガン鉱石:10〜60重量%。
蛍石二0〜30重量% の配合組成のものが推奨される。
なお、マンガン鉱石は酸化鉄に比して滓化の点で幾分不
利であるため、蛍石は積極的に添加するのが良く、それ
も酸化鉄を配合する場合よりも多めとするのが望ましい
この精錬剤は、勿論上記組成に限定されるわけではなく
、付加的に生石灰を配合しても良いし、CaCj! 2
+ NazO’ 5t()z、 NazCO3等を加え
ても良い。また、マンガン鉱石の代わりに、前述したよ
うに鉄−マンガン鉱石を用いても良い。そして、転炉滓
以外のこれら脱燐剤原料は滓化性の面から小さい粒径程
好ましいが、′一般に使われている程度のものであれば
何ら差し支えない。
ところで、既に述べた如く、本発明者等が先に提案した
方法では、脱燐炉での脱燐剤は〔転炉滓+酸化鉄+蛍石
〕が重要な成分であり、このうち転炉滓は言うに及ばな
いが、酸化鉄も脱燐率を確保するために不可欠なものと
考えられていた。
しかし、本発明者等は、この酸化剤として用いる酸化鉄
の代わりにマンガン鉱石を用いる方法を検討し、この場
合に酸化鉄を用いた場合と同様の脱燐率が得られると共
に、処理後の溶鉄の温度や[C]濃度も酸化鉄を用いた
場合と同レベルの状態に維持しつつ[Mnl ta度の
上昇を達成できることを突き止めて本発明を完成するに
至ったわけである。しかし、従来の生石灰系溶銑脱燐剤
(生石灰+酸化鉄+蛍石)を使用する場合に酸化鉄の代
わりに上述の如くマンガン鉱石を配合しても、フラック
スの滓化が非常に悪く、かつ脱燐に必要なスラグ中の酸
化力が確保できないので良好な脱燐は進行しない。とこ
ろが、転炉滓系の脱燐剤(転炉滓+酸化鉄+蛍石)のよ
うな場合、構成成分である“酸化鉄”を“マンガン鉱石
”に代えても良好な結果が得られる理由は、[転炉滓は
一度滓化したものであるためフラックスの滓化が良好で
あること」及び「転炉滓中に酸化鉄が10〜25重量%
程度含まれているため、これとマンガン鉱石の酸化力が
合わさって脱燐に必要な酸化力が確保できること」によ
ると考えられる。
マンガン鉱石の溶融還元(自身は酸化剤として作用する
)量は、添加量によっても異なるが、例えば投入量10
kg/lで[Mn]増加量は0.3〜0.4%程度であ
る。
この場合、マンガン鉱石の添加歩留を高くするためには
スラグ塩基度を2.5以上にした方が有利である。その
理由を第2図を用いて説明する。
第2図は“脱燐炉のスラグ中(Mn) [実際はMnO
の形態であるMn分を重量%で表わしたもの]と溶銑[
Mn]との比(Mn分配比)″ と“スラグ塩基度”と
の関係を示したものであるが、この第2図からも明らか
なように、塩基度が高くなるほど(Mn)/[Mn]は
小さくなることが分かる。つまり、スラグ塩基度が高い
ほど酸化マンガンは還元され易くなり、スラグ塩基度が
2.5以上の領域ではこの傾向が最も強くなって一定化
することを確認できる(なお、フラグ塩基度が高くなる
ほど脱硫も進行し易くなり、Cab/Singが3の場
合には脱硫率が60%程度になることも確認済みである
)。
スラグの塩基度を高くするためには、脱炭炉の転炉滓量
を多くする方法があるが、転炉滓と共に生石灰を補助的
に添加しても良い。
脱燐炉で使用される精錬剤(脱燐剤)の量は溶製する鋼
の[P] レベルにより決定されるが、通常は30〜6
0kg/を程度で良い。
さて、脱燐炉で使用される精錬剤の主成分たる転炉滓と
しては、脱炭炉で発生した溶融状態のものが熱経済的に
も脱燐フラフクスの滓化性の面からも好ましいが(この
ように熔融状態のものを用いる場合には耐火物を内張す
した鍋を介して脱燐炉に注滓される)、取り扱いの容易
さ等を考慮して脱炭炉で得られたものを一旦冷却凝固さ
せ、粒状又は塊状に破砕してから用いても良い(なお、
この時も熱的な面からスラグの温度は高い程良い)。
ただ、この場合、脱燐炉での滓化性向上のために粒径は
小さい程良好であるが、転炉滓は本来滓化性に富んでい
ることもあって粒径が100鰭を下回る程度でも格別な
不都合を来たすことがないし、これより大きくても使用
可能である。
そして、使用される転炉滓は、タイミングとしては前回
チャージのものが良いが、それ以前に脱炭炉から出たも
のや他の工場の脱炭炉で発生したものでも良いことは言
うまでもない。
炉底から吹き込む攪拌ガスとしてはAr、CO21CO
,N、、O□、空気等の何れであっても良い。
そして、脱燐炉の炉底ガス攪拌の程度は通常の上下両吹
き複合吹錬におけると同程度(0,03〜0.2Nm’
/l )で良いが、脱燐速度の向上を狙ってこれよりも
更に多くして良いことは勿論である。
以上のような条件で脱燐処理を行うと、通常、20分以
内で所望の高[Mn]濃度の脱燐銑を得ることができる
そして、このようにして脱燐炉で[Mn]を上昇させた
脱燐銑を脱C炉で吹錬する場合、添加マンガン鉱石量を
増加させるためにコークス等の炭材を熱源として添加し
ても良いことは言うまでもない。
゛脱炭炉での吹錬は、基本的には通常の“炉外で脱燐さ
れた溶銑”を吹錬する場合と同じであるが、終点での溶
鋼の[Mn] tM度を向上させるため、生石灰やドロ
マイトを中心とする造滓剤の他にマンガン鉱石が添加さ
れる。
ところで、この発明に係る製鋼法を実施する場合には、
出来れば適用される溶銑の事前脱硫処理を行うのが良い
。その第一の理由として該製鋼法では脱硫の進行が極め
て鈍いことが挙げられるが、他方では、事前脱硫してい
ない溶銑を用いた場合には転炉スラグ中のS含有量が上
昇し、次のチャージにおける溶鋼S含有量を高めること
も懸念されるからである。なお、前記事前脱硫は通常行
われている溶銑脱硫方法の何れによっても良い。
更に、この方法に適用される原料溶銑のSi含有量も低
い程好ましい。なぜなら、溶銑中のSi含有量が多くな
るほど前記脱燐炉でのスラグ塩基度が低下して脱燐能が
落ち、全体での生石灰等の使用量が増加するためである
。それ故、溶銑のSi含有量は出来れば0.3%以下、
好ましくは0.2%以下に調整しておくのが良策である
。なお、脱炭炉の条件から処理後の溶銑温度を少しでも
高くしたいような場合、溶銑のSi含有量は0.2%程
度の方が有利なこともあり、工場のローカル条件によっ
て決定すべきである。
次に、この発明を比較例と対比した実施例により更に具
体的に説明する。
〈実施例〉 比較例 トーピード内で脱硫・脱珪処理した第1表の上段に示さ
れる如き成分の溶銑250トンを脱燐炉として使用する
上下両吹き複合吹錬転炉に注銑し、これに同様形式の脱
炭炉で発生した転炉滓を冷却・凝固して30w以下の粒
径に破砕したもの25kg/lと、同様の粒径を持つ鉄
鉱石12kg/を並びに蛍石8kg八とを混合状態で添
加して13分間の脱燐処理を行った。
なお、使用した脱燐炉並びに脱炭炉は、何れも炉底より
ガス吹込み攪拌が可能な25’Oトン上下両吹き複合吹
錬転炉であり、第2表に示したような操業条件が採用さ
れた。
このようにして得られた脱燐銑(成分組成は第1表の中
段に示す)を、−旦鍋中に出銑してから脱炭炉に注銑し
、更に生石灰8kg/l、  ドロマイト5kg/l、
蛍石1 kg/を及びマンガン鉱石20kg/lを添加
してから主吹錬を実施した。
このとき発生した転炉滓は25kg/lであり、これを
鉄鉱石及び蛍石と共に次のチャージの脱燐剤原料として
脱燐炉に添加し脱燐を行うと言う一連の操作を繰り返し
た。
この結果、全製鋼工程での使用生石灰及びドロマイト量
が合計で13kg八と言う少ない値で、第1表の下段に
示すような網中[P]が0.011重量%、  [Mn
]が0.82重量%と言う溶鋼が得られた。
なお、第1表で脱燐後の[Mn]が上昇しているのは、
脱炭炉で発生した転炉滓中の(MnO)が18重量%と
高くなっていたことによるものである。
実施例 1 脱燐炉内に注銑した第3表の上段に示される如き成分の
脱硫・脱珪溶銑250トンに、脱炭炉で発生した転炉滓
25kg/lと蛍石8kg/lのほか、鉄鉱石に代えて
粒径30mm以下のマンガン鉱石12kgへを添加した
以外は上記比較例の場合と同様条件で脱燐処理を行った
次いで、このようにして得られた脱燐銑(成分組成は第
3表の中段に示す)を前記比較例と同様条件で脱炭炉に
おいて精錬した。
その結果、第3表の下段に示すような溶鋼が得られ、脱
炭炉での終点[Mn]が1.05重量%まで上昇したこ
とが明らかとなった。勿論、全製鋼工程での使用生石灰
及びドロマイト量が少なくて済んだことは比較例の場合
と同様であった。
このように、脱燐炉での精錬剤として鉄鉱石に代えてマ
ンガン鉱石を用いる本発明方法によると、前記比較例の
場合に比して0.23%より高い[Mn]上昇を確保で
きることが確認された。
実施例 2 第4表の上段に示される如き成分の脱硫・脱珪溶銑25
0トンを対象に、脱燐剤(脱燐炉での精−25= 練剤)として 脱炭炉、で発生した転炉滓: 25kg/l。
マンガン鉱石: 12kg/l。
生石灰: 7kg/l。
蛍石: 10kg/l の配合物を用いたほかは実施例1と同様の転炉吹錬を実
施した。
この時の脱燐溶銑組成を第4表の中段に、そして脱炭炉
における終点溶鋼組成を第4表の下段に示す。
第4表からも明らかなように、この精錬によって脱炭炉
における終点[Mn]を1.13重量%まで上昇するこ
とができた。
これは、前記比較例の場合と比べて0.31%高い[M
n]上昇が確保されたことを意味するものである。
〈効果の総括〉 以上に説明した如く、一般に脱炭炉においてマンガン鉱
石を使用した場合、これらの約半分はMnにまで還元さ
れずに酸化物としてスラグ中に残る=26− が、この発明によれば、該スラグを溶銑脱燐フラックス
として再使用するので上記残留鉱石の有効利用がなされ
、溶銑脱燐段階における“[Mn]ロスの軽減”或いは
” [Mn]上昇”に役立つ。また、脱炭炉にマンガン
鉱石を添加して還元させるので、脱炭炉における終点[
Mn]を従来法に比べ0.2〜0.3重量%程度も安定
かつ安価に上昇させることができる゛。従って、フェロ
マンガン添加量を粗鋼1トン当り3〜4kg節減するこ
とが可能となる上、製鋼工程の全体を通じて必要な造滓
剤量の著しい低減も達成できるなど、産業上極めて有用
な効果がもたらされるのである。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明プロセスの概念図である。 第2図は、脱燐炉でのMn分配比とスラグ塩基度との関
係を示したグラフである。 第3図は、先に提案した製鋼法に係るプロセスの概念図
である。 図面において、 1・・・脱燐炉1   2・・・脱炭炉。 3・・・溶銑、     4・・・転炉滓。 4′・・・転炉滓を主成分とする脱燐スラグ。 5・・・攪拌ガス吹き込みノズル。 6・・・ランス。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)上下両吹き機能を有した2基の転炉形式の炉のう
    ちの一方を脱燐炉、他方を脱炭炉として溶銑の精錬を行
    う製鋼方法において、前記脱燐炉内へ注入した溶銑に前
    記脱炭炉で発生した転炉滓及びマンガン鉱石を主成分と
    する精錬剤を添加し、底吹きガス攪拌を行いつつ酸素ガ
    スを上吹きして溶銑温度を1400℃以下に保ちながら
    溶銑脱燐と溶銑[Mn]の上昇を行う工程と、得られた
    脱燐溶銑に通常造滓剤とマンガン鉱石とを投入して脱炭
    炉で精錬し、溶銑の脱炭と溶鉄の精錬終点[Mn]の上
    昇を図る工程とを含むことを特徴とする製鋼方法。
  2. (2)被処理溶銑が、Si含有量0.30重量%以下に
    まで予備脱珪処理されたものである、特許請求の範囲第
    1項に記載の製鋼方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03153811A (ja) * 1989-11-08 1991-07-01 Sumitomo Metal Ind Ltd マンガン鉱石の溶融還元を伴う製鋼方法
JPH05140627A (ja) * 1991-11-16 1993-06-08 Nippon Steel Corp 転炉製鋼法

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