JPH03215619A - 高炉へのフラックスの吹込み方法 - Google Patents
高炉へのフラックスの吹込み方法Info
- Publication number
- JPH03215619A JPH03215619A JP1088790A JP1088790A JPH03215619A JP H03215619 A JPH03215619 A JP H03215619A JP 1088790 A JP1088790 A JP 1088790A JP 1088790 A JP1088790 A JP 1088790A JP H03215619 A JPH03215619 A JP H03215619A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- flux
- mixing ratio
- pulverized coal
- blast furnace
- mixture
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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- Manufacture Of Iron (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
二産貰上の利用分野]
二の発明は、微粉炭とフラソクスを混合して高炉羽目よ
り吹き込む高炉へのフランクス吹込み方法に関する。
り吹き込む高炉へのフランクス吹込み方法に関する。
Σ従来の技術二
コークス比の低下を目的として、高炉羽口から微粉炭を
吹き込むことが行われている。また、製?〜製鋼間のト
ータルコストミニマムの追及および高級鋼製造のニーズ
から、溶銑予備処理技術とともに、高炉低Si操業技術
の一つとして、羽目から粉体を吹込み銑中Siを低下さ
せる羽口粉体吹込み技術が鉄鋼各社で試みられている。
吹き込むことが行われている。また、製?〜製鋼間のト
ータルコストミニマムの追及および高級鋼製造のニーズ
から、溶銑予備処理技術とともに、高炉低Si操業技術
の一つとして、羽目から粉体を吹込み銑中Siを低下さ
せる羽口粉体吹込み技術が鉄鋼各社で試みられている。
その一つとして、微粉の酸化鉄を溶銑屯当たり5kg以
上吹き込むか、前記酸化鉄を燃料と一緒に吹き込んで、
Siを酸化してSi02に滓化するものく特開昭58−
96803号公報)がある。また、羽口部よりMgO源
やCaO源をフランクスして吹込む方法もある。これは
、高炉内でSiOガスが発生するのは、主として雰囲気
温度の高い羽口先レースウエー近傍であり、 SiO■÷C−SiO+CO の反応によってStが溶銑中に入るものと考えられ、M
gO.CaO系のフラノクスを羽口がら吹き込むことに
より、羽口近傍のスラグ中のSi02の活量を低下させ
、 S i O 2 ”. C→ S i O+
COの反応と抑制して、銑中Siを低下させると考えら
れている。
上吹き込むか、前記酸化鉄を燃料と一緒に吹き込んで、
Siを酸化してSi02に滓化するものく特開昭58−
96803号公報)がある。また、羽口部よりMgO源
やCaO源をフランクスして吹込む方法もある。これは
、高炉内でSiOガスが発生するのは、主として雰囲気
温度の高い羽口先レースウエー近傍であり、 SiO■÷C−SiO+CO の反応によってStが溶銑中に入るものと考えられ、M
gO.CaO系のフラノクスを羽口がら吹き込むことに
より、羽口近傍のスラグ中のSi02の活量を低下させ
、 S i O 2 ”. C→ S i O+
COの反応と抑制して、銑中Siを低下させると考えら
れている。
[発明が解決しようとする課題]
フラックスを華味で吹き込むと、配管、ベント部やノズ
ルの摩耗の増加および詰まりが増加するという問題があ
るが、これがフラックスと微粉炭を混合することにより
解決されるということは知られている。しかしながら、
フランクスと微粉炭の適正な混合比については明確にさ
れておらず、混合比によっては、配管詰まりが発生する
ことがあった。本発明は、配管詰まりの発生しない適正
な混合比率を提供することを目的とするものである。
ルの摩耗の増加および詰まりが増加するという問題があ
るが、これがフラックスと微粉炭を混合することにより
解決されるということは知られている。しかしながら、
フランクスと微粉炭の適正な混合比については明確にさ
れておらず、混合比によっては、配管詰まりが発生する
ことがあった。本発明は、配管詰まりの発生しない適正
な混合比率を提供することを目的とするものである。
[課題を解決するための手段]
本発明は上記のような目的を達成しようとするもので、
高炉羽口から炉内にMgO.Cao系フラックスと微粉
炭を混合して吹き込む高炉へのフラックス吹込み方法に
おいて、フラックスと微粉炭の混合比を0 07〜0
4の範囲とすることを特徴とする高炉へのフラックス吹
込み方法である。
高炉羽口から炉内にMgO.Cao系フラックスと微粉
炭を混合して吹き込む高炉へのフラックス吹込み方法に
おいて、フラックスと微粉炭の混合比を0 07〜0
4の範囲とすることを特徴とする高炉へのフラックス吹
込み方法である。
[作用]
フラックスと微粉炭の混合比を0.07〜0.4の範囲
としたのは、フラソクスと微粉炭の混合比を0.07未
満とすると、微粉炭中のフラックスの濃度が大きく変動
し、銑中Siの低減効果が極めて少なく、また、フラッ
クスと微粉炭の混合比が0.4を越えると、配管内での
流動性が悪化し、配管詰まりが発生して、吹込みが困難
となるからである. [実施例] 本発明の実施例を以下に詳細に説明する。発明者等は、
フラックスと微粉炭の混合物の流動性を調べるなめに、
フラックスと微粉炭の混合比(混合重量比である)を変
化させ、混合物の圧縮度および崩壊角の変化を調査する
試験を行った。ここに、圧縮度および崩壊角が小さい程
、流動性が良く配管内での詰まりは発生しにくいという
ことは周知である。第3図は混合物の圧縮度の変化を示
したもので、微粉炭羊昧(混合比:0)のとき、圧縮度
は34%であり、混合比が増加するにつれて圧縮度も増
加し、混合比が1のとき、圧縮度は41%となった.第
4図は、混合物の崩壊角の変化を示したもので、微粉炭
車味のとき、崩壊角は19度であり、混合比が増加する
につれて崩壊角も増加し、混合比が1のとき崩壊角が2
4度となった。すなわち混合比が増加するにしたがって
流動性が悪化することが判明した。
としたのは、フラソクスと微粉炭の混合比を0.07未
満とすると、微粉炭中のフラックスの濃度が大きく変動
し、銑中Siの低減効果が極めて少なく、また、フラッ
クスと微粉炭の混合比が0.4を越えると、配管内での
流動性が悪化し、配管詰まりが発生して、吹込みが困難
となるからである. [実施例] 本発明の実施例を以下に詳細に説明する。発明者等は、
フラックスと微粉炭の混合物の流動性を調べるなめに、
フラックスと微粉炭の混合比(混合重量比である)を変
化させ、混合物の圧縮度および崩壊角の変化を調査する
試験を行った。ここに、圧縮度および崩壊角が小さい程
、流動性が良く配管内での詰まりは発生しにくいという
ことは周知である。第3図は混合物の圧縮度の変化を示
したもので、微粉炭羊昧(混合比:0)のとき、圧縮度
は34%であり、混合比が増加するにつれて圧縮度も増
加し、混合比が1のとき、圧縮度は41%となった.第
4図は、混合物の崩壊角の変化を示したもので、微粉炭
車味のとき、崩壊角は19度であり、混合比が増加する
につれて崩壊角も増加し、混合比が1のとき崩壊角が2
4度となった。すなわち混合比が増加するにしたがって
流動性が悪化することが判明した。
更に実際にフラックス吹き込み時に使用する配管を仮設
して、テストを実施したが、混合比が0.4を超えると
配管内に詰まりが発生して吹き込みが不可能となること
がわかった。この時の圧縮変は37?≦、崩壊角は21
度であった。
して、テストを実施したが、混合比が0.4を超えると
配管内に詰まりが発生して吹き込みが不可能となること
がわかった。この時の圧縮変は37?≦、崩壊角は21
度であった。
次に、小型試験高炉を使用して、フラックスと微粉炭の
混合比を変化させ、銑中S1の低下量を調査した。第1
図はその結果を示したもので、混自比が0.07までは
銑中Siの低下は殆ど認められず、混合比が0.07以
上になると銑中Siの低下量が、徐マに増加し、混合比
が0.4のとき0.15%になった、混合比が0.4を
越えると、先述のテスト結果と同じく配管詰まりが発生
して、吹込み試験が不可能となった。この試験中、吹込
みランスの上流で、混合物をサンプリングして、各混合
比についての微粉炭中のフラックス濃度のバラッキ(最
大値一最少値)を調査した.第2図はその結果を示した
もので、混合比が0.07未満ではバラッキは大きく、
混合比が0.07以上になるとバラッキは急激に小さく
なることが分かった.これは、混合比が小さいと、フラ
ックスが微粉炭中に均一に混合し難くなることを意味し
、ががる点がらフラックスの微粉炭に対する混合比は0
.07以上にすることが望ましい [発明の効果] 本発明の方法は、フラックスを微粉炭に混合して吹き込
む方法において、配管詰まりが無く、銑中S1を確実に
低下させることができるという効果がある。
混合比を変化させ、銑中S1の低下量を調査した。第1
図はその結果を示したもので、混自比が0.07までは
銑中Siの低下は殆ど認められず、混合比が0.07以
上になると銑中Siの低下量が、徐マに増加し、混合比
が0.4のとき0.15%になった、混合比が0.4を
越えると、先述のテスト結果と同じく配管詰まりが発生
して、吹込み試験が不可能となった。この試験中、吹込
みランスの上流で、混合物をサンプリングして、各混合
比についての微粉炭中のフラックス濃度のバラッキ(最
大値一最少値)を調査した.第2図はその結果を示した
もので、混合比が0.07未満ではバラッキは大きく、
混合比が0.07以上になるとバラッキは急激に小さく
なることが分かった.これは、混合比が小さいと、フラ
ックスが微粉炭中に均一に混合し難くなることを意味し
、ががる点がらフラックスの微粉炭に対する混合比は0
.07以上にすることが望ましい [発明の効果] 本発明の方法は、フラックスを微粉炭に混合して吹き込
む方法において、配管詰まりが無く、銑中S1を確実に
低下させることができるという効果がある。
第1図は混合比(フラ・ノクス/微粉炭)と銑中Si%
の関係を示すグラフ図、第2図は混合比(フラックス/
微粉炭)におけるそのバラツキを示すグラフ図、第3図
は混合比(フラックス/微粉炭)と圧縮度の関係を示す
グラ・フ図、第4図は混合比(フラックス/微粉炭)と
崩壊角の関係を示すグラフ図である.
の関係を示すグラフ図、第2図は混合比(フラックス/
微粉炭)におけるそのバラツキを示すグラフ図、第3図
は混合比(フラックス/微粉炭)と圧縮度の関係を示す
グラ・フ図、第4図は混合比(フラックス/微粉炭)と
崩壊角の関係を示すグラフ図である.
Claims (1)
- 高炉羽口から炉内にMgO、CaO系フラックスと微粉
炭を混合して吹き込む高炉へのフラックス吹込み方法に
おいて、フラックスと微粉炭の混合比を0.07〜0.
4の範囲とすることを特徴とする高炉へのフラックス吹
込み方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1088790A JPH03215619A (ja) | 1990-01-19 | 1990-01-19 | 高炉へのフラックスの吹込み方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1088790A JPH03215619A (ja) | 1990-01-19 | 1990-01-19 | 高炉へのフラックスの吹込み方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03215619A true JPH03215619A (ja) | 1991-09-20 |
Family
ID=11762831
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1088790A Pending JPH03215619A (ja) | 1990-01-19 | 1990-01-19 | 高炉へのフラックスの吹込み方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH03215619A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004285397A (ja) * | 2003-03-20 | 2004-10-14 | Kobe Steel Ltd | 高炉への粉体吹き込み操業方法 |
-
1990
- 1990-01-19 JP JP1088790A patent/JPH03215619A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004285397A (ja) * | 2003-03-20 | 2004-10-14 | Kobe Steel Ltd | 高炉への粉体吹き込み操業方法 |
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